思想“破冰”,行動“破題”,發(fā)展“破局”。2023年初,豐喜聞喜復(fù)肥分公司已全面繪就“施工圖”,任重道遠,更需快馬加鞭,為此,降低生產(chǎn)成本和提高裝置能效成為公司主要努力的方向和研究的主題。為順利實現(xiàn)年度既定經(jīng)營目標,豐喜復(fù)肥一直將降本增效作為首當其沖的任務(wù)來抓,以“堅持細處著眼、注重小處著手、倡導(dǎo)實處著力”為原則,認真的在“降本增效”方面做文章。
特別是8月份以來,依托高塔尿基裝置成功升級改造,2023年這一年必然成為豐喜復(fù)肥經(jīng)營拓展的“井噴”之年,產(chǎn)量、單耗“突破”之年。穩(wěn)定運行3個多月以來,裝置產(chǎn)能優(yōu)勢發(fā)揮、成效更加凸顯。
跳出“套路”,求實效
“我們在展開全面深度‘體檢’的基礎(chǔ)上,通過精準找到生產(chǎn)經(jīng)營管理、成本管控工作的‘出血點’,補短板、強弱項、進行降控措施‘止血’,再通過提升精細管理,提產(chǎn)量、降成本,找到控投降本的‘造血點’”豐喜復(fù)肥經(jīng)理潘宏智說。“投料裝置與工藝優(yōu)化調(diào)整完畢,測試達標”“混合槽攪拌槳葉完成角度調(diào)整,增35%換熱面積,物料難熔、粘稠度大問題破解”“冷凝液帶壓回收裝置安裝就位,經(jīng)聯(lián)體試車實現(xiàn)全部回收”“包裝線雙配置機器人單體調(diào)試,運行達超設(shè)計要求”“各崗位中控調(diào)解與調(diào)度系統(tǒng)監(jiān)控并網(wǎng),生產(chǎn)全流程完成協(xié)同作戰(zhàn)”......
自7月底高塔尿基生產(chǎn)線成功改造完成,加之公司實施EMC能源合同管理模式,生產(chǎn)制造成本噸肥直降100元以上,亦在既定目標值上下降近30元。尤其11月份開車以來,產(chǎn)量連續(xù)達800噸以上、產(chǎn)能翻倍,最高日產(chǎn)846噸,再刷歷史新高;噸肥蒸汽耗LNG、軟水、電等主要消耗同比分別下降9.5Kg、10m³、8kw·h,達到同行業(yè)先進值;同時,能耗強度達17kgec,挺進先進值。據(jù)悉,8月以來產(chǎn)品顆粒美觀均勻,外觀質(zhì)量大幅提升,得到市場及廣大客戶一致好評。
跳出常規(guī),求突破
新征程上,豐喜復(fù)肥高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展之路“道阻且長”,還需要堅定樹立創(chuàng)新意識,奮起全力往前趕。該公司以推進技術(shù)進步和創(chuàng)新為出發(fā)點,從分層立項、分類指導(dǎo)、推廣應(yīng)用等方面,下大力開展“技術(shù)創(chuàng)新”活動,把提高生產(chǎn)指標、降本增效做為首要任務(wù)。
堅持“小、實、新、活”的原則,豐喜復(fù)肥從工作中的疑點難點問題著手,避免“大、空、虛”,提出了《原料替代降本提效》等攻關(guān)項目,降低配方生產(chǎn)成本噸肥達20-60元。在技術(shù)創(chuàng)新方面,進一步優(yōu)化“過度配方”原料配比,縮短倒換配方時長,減少期間次品產(chǎn)生量15噸以上,從而達到提產(chǎn)降本、創(chuàng)收創(chuàng)效。在技術(shù)改造方面,如何在現(xiàn)有塔體高度上提升物料空冷效果,一直以來是制約提量提質(zhì)的難題,在降低塔底圓盤回器高度3M后,有效提升了塔體空間冷量供給,同時塔頂減少37kw抽風(fēng)機1臺,日節(jié)電400kw以上,年創(chuàng)效達8余萬元。為了提升陰雨天產(chǎn)品成品率,成立了專項技術(shù)攻關(guān)小組,經(jīng)3次研究論證,大膽對塔底地面鋪設(shè)地暖加溫除濕,產(chǎn)成品率提升2‰,提量增效4萬元。
立足于企業(yè),堅持發(fā)展為上,創(chuàng)造效益為先,而降本增效是一場沒有終點的寂寞長跑,豐喜復(fù)肥公司一直在路上砥礪前行,時刻為公司實現(xiàn)效益最大化而努力奮斗著。豐喜復(fù)肥借助目前生產(chǎn)運行穩(wěn)定良好局勢,扎根降本增效,注入持久動力,握牢方向盤向2023年目標邁進,開創(chuàng)新局面。