潞安化工集團豐喜泉稷公司以精益思想指導(dǎo)下的“算賬”文化為引領(lǐng),圍繞鍋爐運行過程中產(chǎn)生的飛灰作文章,將其變廢為寶,復(fù)燃再利用,“吃干榨盡”創(chuàng)效益。
該公司通過行業(yè)借鑒和多方考量及鍋爐運行實際,于2023年10月份增加氣力輸灰裝置,實現(xiàn)了飛灰復(fù)燃含碳量再利用。新增氣力輸灰裝置正式投入使用后,粗灰?guī)斓?ldquo;飛灰”經(jīng)變頻旋轉(zhuǎn)鎖風(fēng)閥進入中間料倉,通過旋轉(zhuǎn)給料器均勻進入料風(fēng)泵,進行流化后進入輸送管道內(nèi),在羅茨風(fēng)機產(chǎn)生的高壓風(fēng)作用下,將鍋爐粗灰輸送到鍋爐返料器內(nèi),進入爐膛進行二次燃燒,實現(xiàn)復(fù)燃再利用。在運行過程中,裝置對飛灰自主控制,根據(jù)飛灰含碳量調(diào)整變頻鎖風(fēng)閥轉(zhuǎn)速控制復(fù)燃飛灰量,當(dāng)灰?guī)熘谢伊窟_到高料位時,開啟料風(fēng)泵向鍋爐輸灰;當(dāng)灰量達到低料位時停止料風(fēng)泵運行, 在保證飛灰復(fù)燃灰量平穩(wěn)均勻的同時保證鍋爐安全穩(wěn)定運行,此裝置于2023年10月安裝完成正式投入使用。
氣力輸灰裝置投運后,鍋爐爐膛溫度、中部壓差、上部溫度等各項工藝指標(biāo)控制“到位”并趨向良好,鍋爐系統(tǒng)運行穩(wěn)定并滿足后工段用汽需求,取得超預(yù)期運行效果。粗灰、細灰、粗渣含碳量均有所降低,灰、渣含碳量分別由運行前的13.8%和3.4%降到7.63%和1.47%,實現(xiàn)鍋爐飛灰含碳量控制到8%以內(nèi)目標(biāo),全年節(jié)約蒸汽成本196萬元,該裝置的投運,徹底解決鍋爐頻繁斷煤現(xiàn)象和降低員工勞動強度,每年節(jié)約轉(zhuǎn)運費用二十多萬元,年蒸汽總成本節(jié)約219萬元左右。
新增氣力輸灰裝置的成功投運,實現(xiàn)了“廢灰”變“烏金”的價值創(chuàng)造,為鍋爐的穩(wěn)定運行“賦能輸血”,在節(jié)約能源和資源綜合利用的基礎(chǔ)上減輕員工勞動強度,節(jié)省轉(zhuǎn)運費用,還避免了因利用行車或鏟車進行摻灰導(dǎo)致原料現(xiàn)場及輸送皮帶揚塵較大帶來的環(huán)保壓力,具有良好的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、民生效益。