“噸酸氨耗降低5.8千克,年降耗收益約332.47萬元;硝酸日產(chǎn)量比設(shè)計(jì)值平均提高10噸,年提產(chǎn)收益約233.48萬元,兩項(xiàng)合計(jì)達(dá)565.95萬元。”6月1日,潞安化工天脊集團(tuán)硝酸廠一車間主任朱偉偉在硝酸2#裝置氧化爐現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)算起這項(xiàng)對(duì)標(biāo)挖潛效益賬。
一端是降耗,一端是提產(chǎn)。天脊集團(tuán)硝酸2#裝置顯示出的兩組“真金白銀”疊加效益,正是硝酸廠主攻降本增效,實(shí)施對(duì)標(biāo)挖潛,依靠技術(shù)創(chuàng)新,推進(jìn)“算賬”文化,收獲的滿滿成果。
氧化爐是硝酸裝置氨催化氧化過程的核心設(shè)備,將氨和空氣的混合氣在鉑網(wǎng)上燃燒,獲得氮氧化物。該裝置氧化爐的穩(wěn)定運(yùn)行情況直接影響到硝酸成本消耗和產(chǎn)品產(chǎn)量。
據(jù)朱偉偉介紹,改造前,硝酸2#裝置氧化爐多次出現(xiàn)爐壁發(fā)紅、鉑網(wǎng)脫邊,導(dǎo)致裝置產(chǎn)量偏低、氧化率下降、連運(yùn)率不高、成本消耗增加。
找準(zhǔn)問題,關(guān)鍵就是“醫(yī)治”。天脊集團(tuán)硝酸廠工程技術(shù)人員制訂了實(shí)施方案,決定在大修期間對(duì)氧化爐和篦子板進(jìn)行攻關(guān)改造。
天脊集團(tuán)硝酸廠通過對(duì)原觸媒框結(jié)構(gòu)增設(shè)填料封堵圈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),杜絕了支撐板變形造成不規(guī)整填料泄漏;優(yōu)化改造原填料板結(jié)構(gòu),增加不規(guī)整填料裝填量,改善了反應(yīng)氣體均布效果。此外,他們還將原蜂窩狀填料板優(yōu)化改造為篩板孔型板,延長了氣氨在爐內(nèi)的氨氧化反應(yīng)停留時(shí)間,增加了主產(chǎn)物的生成量。
據(jù)計(jì)算,改造后,噸酸氨耗平均值為266.1千克/噸,對(duì)標(biāo)改造前噸酸氨耗平均值271.9千克/噸,減少5.8千克/噸,年節(jié)約原料氨成本332.47萬元;日均硝酸產(chǎn)能可達(dá)到912噸,遠(yuǎn)大于改造前日均硝酸產(chǎn)能894.8噸。按硝酸成本價(jià)格778.26元/噸計(jì),年新增硝酸產(chǎn)值233.48萬元。
天脊集團(tuán)硝酸廠廠長田景偉表示:“接下來,硝酸廠將緊緊圍繞精益思想指導(dǎo)下的‘算賬’文化,進(jìn)一步盤清硝酸廠的成本賬,找出當(dāng)前存在的差距和存在的問題,通過精益管理和技術(shù)創(chuàng)新,明確責(zé)任分工,建立行之有效的運(yùn)行機(jī)制和考核機(jī)制,切實(shí)將硝酸生產(chǎn)成本最優(yōu)化、效益最大化。”