“噸酸氨耗降低5.8千克,年降耗收益約332.47萬元;硝酸日產(chǎn)量比設計值平均提高10噸,年提產(chǎn)收益約233.48萬元,兩項合計達565.95萬元。”6月1日,潞安化工天脊集團硝酸廠一車間主任朱偉偉在硝酸2#裝置氧化爐現(xiàn)場仔細算起這項對標挖潛效益賬。
一端是降耗,一端是提產(chǎn)。天脊集團硝酸2#裝置顯示出的兩組“真金白銀”疊加效益,正是硝酸廠主攻降本增效,實施對標挖潛,依靠技術創(chuàng)新,推進“算賬”文化,收獲的滿滿成果。
氧化爐是硝酸裝置氨催化氧化過程的核心設備,將氨和空氣的混合氣在鉑網(wǎng)上燃燒,獲得氮氧化物。該裝置氧化爐的穩(wěn)定運行情況直接影響到硝酸成本消耗和產(chǎn)品產(chǎn)量。
據(jù)朱偉偉介紹,改造前,硝酸2#裝置氧化爐多次出現(xiàn)爐壁發(fā)紅、鉑網(wǎng)脫邊,導致裝置產(chǎn)量偏低、氧化率下降、連運率不高、成本消耗增加。
找準問題,關鍵就是“醫(yī)治”。天脊集團硝酸廠工程技術人員制訂了實施方案,決定在大修期間對氧化爐和篦子板進行攻關改造。
天脊集團硝酸廠通過對原觸媒框結構增設填料封堵圈結構設計,杜絕了支撐板變形造成不規(guī)整填料泄漏;優(yōu)化改造原填料板結構,增加不規(guī)整填料裝填量,改善了反應氣體均布效果。此外,他們還將原蜂窩狀填料板優(yōu)化改造為篩板孔型板,延長了氣氨在爐內(nèi)的氨氧化反應停留時間,增加了主產(chǎn)物的生成量。
據(jù)計算,改造后,噸酸氨耗平均值為266.1千克/噸,對標改造前噸酸氨耗平均值271.9千克/噸,減少5.8千克/噸,年節(jié)約原料氨成本332.47萬元;日均硝酸產(chǎn)能可達到912噸,遠大于改造前日均硝酸產(chǎn)能894.8噸。按硝酸成本價格778.26元/噸計,年新增硝酸產(chǎn)值233.48萬元。
天脊集團硝酸廠廠長田景偉表示:“接下來,硝酸廠將緊緊圍繞精益思想指導下的‘算賬’文化,進一步盤清硝酸廠的成本賬,找出當前存在的差距和存在的問題,通過精益管理和技術創(chuàng)新,明確責任分工,建立行之有效的運行機制和考核機制,切實將硝酸生產(chǎn)成本最優(yōu)化、效益最大化。”