為全面推進(jìn)提質(zhì)增效專項行動,大制氫車間積極組織、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、三舉措為提質(zhì)增效提供強(qiáng)勁動能,實現(xiàn)裝置長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,1-4月共生產(chǎn)氫氣4082.3萬立,裝置開工率100%,操作平穩(wěn)率100%,負(fù)荷率60.63%,累計核減資金40余萬元,各項成本均控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。
生產(chǎn)調(diào)整 驅(qū)動工藝技術(shù)創(chuàng)新
在氫氣生產(chǎn)過程中,存在北方氣候條件復(fù)雜、安全風(fēng)險大,天然氣組分波動,水冷器堵塞嚴(yán)重等問題普遍共存,沒有任何經(jīng)驗可以借簽。年初以來,隨著煉化公司用氫需求的下降,裝置多次減負(fù)荷,從75%降到最低42%,創(chuàng)原始開工以來最低且持續(xù)時間最長記錄,裝置長期低負(fù)荷運(yùn)行,工藝指標(biāo)時刻面臨著超溫、超壓的考驗,復(fù)雜的工藝條件對操作技術(shù)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn),對此,技術(shù)人員聚焦痛點,根據(jù)生產(chǎn)實際反復(fù)摸索嘗試,對轉(zhuǎn)化爐系統(tǒng)的工藝指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,實現(xiàn)精準(zhǔn)控制,根據(jù)獲取低負(fù)荷的運(yùn)行數(shù)據(jù),補(bǔ)充操作規(guī)程,加強(qiáng)關(guān)鍵設(shè)備監(jiān)測,實現(xiàn)了制氫裝置開工率100%,沒有發(fā)生非計劃停工和生產(chǎn)波動。原料氣、燃料氣、除鹽水等各項單耗均低于去年同期,其中氫氣收率93%創(chuàng)歷史最高。
深挖潛能 強(qiáng)化安全高效攻關(guān)
25000Nm3/h天然氣制氫裝置工藝?yán)淠簱Q熱器(E05307)和除鹽水預(yù)熱器(E05304)因設(shè)計偏差,造成除鹽水、變換氣溫度過高,使降溫能耗增大;另外除氧器放空蒸汽帶液,造成冬季裝置區(qū)內(nèi)道路結(jié)冰,影響人員安全。為徹底解決上述問題,技術(shù)人員在工藝?yán)淠合到y(tǒng)通過增加一臺利舊的換熱器,徹底解決系統(tǒng)超溫問題。降低了變換氣和除鹽水溫度,一方面使變換氣空冷器風(fēng)機(jī)減少運(yùn)行臺數(shù),節(jié)約了電能(年節(jié)約11.21萬元);另一方面徹底解決了除氧器頂部蒸汽放空帶液現(xiàn)象,消除冬季路面積冰,杜絕人員滑倒的隱患。此項技術(shù)革新實施后,各項工藝指標(biāo)更加合理,裝置生產(chǎn)更加平穩(wěn),以降成本、提質(zhì)增效為目標(biāo),從安全提速入手,不斷打造技術(shù)利器,加速技術(shù)和裝備配套,降低復(fù)雜時效,強(qiáng)化安全高效的技術(shù)攻關(guān)。
就地取材 立足自身增效動能
今年以來,隨著“提質(zhì)增效”的實施,制氫車間重新自我定位,通過系統(tǒng)診斷、二次治療,使“帶病”器件達(dá)到技術(shù)上可行、運(yùn)行中安全、經(jīng)濟(jì)上合理、質(zhì)量上可靠的要求。曲軸箱呼吸帽漏油不僅造成壓縮機(jī)油浪費,更使曲軸箱表面油污越積越厚,對生產(chǎn)帶來隱患。曲軸箱是壓縮機(jī)的核心部件,其上部的呼吸帽是平衡曲軸箱內(nèi)外氣壓的重要零部件,它是保持呼吸孔通氣暢通的靈魂,是導(dǎo)致內(nèi)外壓力不平衡的關(guān)鍵。維修人員和操作人員多次聯(lián)盟,分析病因,對癥下藥,最終設(shè)計實施在濾網(wǎng)底部大膽開個小孔,再用鋼絲球把小孔堵住,這樣濾網(wǎng)外圈的油回流到曲軸箱里,曲軸箱里的油氣被鋼絲球阻擋。實施后設(shè)備運(yùn)行一段時間,觀察曲軸箱上干干凈凈,不再出現(xiàn)漏油,最終確定此次整改成功。僅用小妙招破解曲軸箱呼吸帽漏油難題,減輕操作人員清理衛(wèi)生的勞動量。