換熱冷卻設(shè)備在化工生產(chǎn)工藝中起著至關(guān)重要的作用,換熱效果不好直接影響著生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定,嚴(yán)重時甚至?xí)鸪瑴爻瑝,給生產(chǎn)安全造成安全隱患。
柏坡正元尿素車間二氧化碳壓縮崗位2#機三段冷卻器屬夾套式冷卻器,由于夾套內(nèi)污垢堵塞,冷卻水不流通,導(dǎo)致2#機四入四出和平衡器溫度嚴(yán)重超標(biāo),給生產(chǎn)帶來不利影響,為此,尿素車間狠下決心定要攻克這道難關(guān)。
為加強設(shè)備維護管理,尿素車間充分利用檢修機會,對換熱設(shè)備進行酸洗,高壓水沖洗,以提高換熱效果,并對每臺換熱設(shè)備結(jié)垢程度,清洗狀況逐一列表登記備案,從中發(fā)現(xiàn)的問題,及時制定措施做出處置方案。2#機三段冷卻器屬于兩組并聯(lián)式的水夾套冷卻器,酸洗過程中發(fā)現(xiàn)一組結(jié)垢嚴(yán)重,堵塞不通,最終采用把夾套外層割開剝離,徹底除垢后重新焊接,并在根源上采取措施,改善水質(zhì)。利用大檢修清理循環(huán)水池,改造涼水塔填料,同廠家溝通改進循環(huán)水池加藥的配方及調(diào)節(jié)試劑用量。另外,尿素車間致力創(chuàng)新,在每段冷卻器的進水管道上安裝導(dǎo)淋,隨時利用回水進行反沖洗,這一系列措施都對換熱效果有不同程度的改善。
為了從根本上解決2#機三段冷卻器易堵塞難題。尿素車間一次次改進,一次次實驗,攻克難關(guān)的決心歷久彌堅。二氧化碳壓縮崗位0#、3#、4#機四段冷卻器也都同屬于夾套式冷卻器,卻從來沒有象2#機堵塞嚴(yán)重,與2#機構(gòu)造不同的是每一列夾套兩端都加有一根直管,冷卻水不經(jīng)過彎頭,直接通過直管進入下一段套管內(nèi),大大降低了彎頭處堵塞的概率。有了參照,車間領(lǐng)導(dǎo)決定大膽嘗試,對2#機冷卻器進行改造。連續(xù)奮戰(zhàn)四天,終于將冷卻器改造完畢,投用后效果良好。四入溫度76.1℃降至34.5℃,四出溫度169℃降至130℃,平衡器溫度56℃降至26.5℃,均在正常指標(biāo)范圍之內(nèi) ,不僅消除了安全隱患,而且優(yōu)化了工藝操作,徹底解決了2#機三段冷卻器易堵塞難題。