在化工企業(yè)中,在線分析儀的使用能夠及時反饋工藝控制,提高生產(chǎn)轉(zhuǎn)化率,對生產(chǎn)過程中優(yōu)化自動控制,達到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn),降本增效,提高經(jīng)濟效益,并保證安全生產(chǎn)。
據(jù)悉,凱越煤化公司現(xiàn)有四個分析小屋,20臺在線分析儀器。由于在線分析儀長期運行,且工藝樣氣雜質(zhì)大,氣化B爐洗滌塔出口管線氣體組分在線分析的色譜經(jīng)常故障頻發(fā)。經(jīng)過電儀車間技術(shù)人員和維修人員的層層排查,最后確定色譜系統(tǒng)軟件出故障了。聯(lián)系了售后工程師均表示,由于技術(shù)原因,要技術(shù)人員到場處理。經(jīng)過多方考慮,車間決定組織儀表系統(tǒng)班組人員先將B爐的樣氣切換至色譜AT-13004在線監(jiān)測,然后發(fā)動全員集思廣益,尋求解決辦法。通過和周邊兄弟單位探討交流,聯(lián)系安裝廠家及西門子技術(shù)培訓(xùn)師咨詢,給出的解決方案是恢復(fù)裝機的AMD文件。儀表系統(tǒng)多位同志主動加班加點,翻閱資料,終于找到了原始裝機的AMD文件,通過廠家技術(shù)人員在線視頻指導(dǎo),由車間人員用色譜裝機軟件將新文件導(dǎo)入色譜,并對色譜AT-13003進行多次重新標定,樣氣通入后甲烷測量值誤差在允許范圍內(nèi)。