如何保證脫硫脫硝出料正常?如何保證鍋爐長周期運行?如何為后續(xù)循環(huán)經(jīng)濟增效提質(zhì)?這些都是需要根據(jù)生產(chǎn)運行情況及時監(jiān)測和調(diào)整工藝參數(shù)。水汽車間的脫硫系統(tǒng)存在不結晶、出料難,從而導致車間鍋爐無法長周期運行。針對此項問題,車間多次召開專題會議,討論研究,最終解決了脫硫脫硝結晶難、出料難的問題,為鍋爐的長周期運行打下了堅實的基礎。
據(jù)了解,車間出料難的問題由于工藝指標錯誤,導致脫硫脫硝系統(tǒng)不結晶、出料難。車間管理人員每日深入生產(chǎn)現(xiàn)場,摸排制約車間生產(chǎn)的瓶頸問題,列出問題清單,專人負責,逐條解決。針對長期制約車間生產(chǎn)脫硫脫硝出料難、結晶難問題,成立技術攻關小組,形成網(wǎng)格化管理,從工藝指標控制、設備日常維護保養(yǎng)、特殊操作方面入手,召開專題會議3次,展開討論5余次,并對橫大正副班長、脫硫運行人員開展專題培訓28人次。
工藝組對照同行業(yè)相同問題解決辦法,建立漿液分析臺賬,從以前60分鐘分析一次調(diào)整為30分鐘取樣分析一次,并做好記錄,根據(jù)比重、PH值變化及時調(diào)整氨水投入量,保證指標達標排放的同時減少氨水消耗。每天安排專人對現(xiàn)場漿液分析進行不定時檢查,確保漿液分析的準確性與時效性,保證系統(tǒng)良性運行。
通過修訂工藝指標,制定出料激勵政策等有效措施,經(jīng)過一個多月的運行、觀察,1#和3#脫硫塔已解決積料問題,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,各項指標正常,硫銨日產(chǎn)量達到57.32噸,打破了最高紀錄,這不單單是數(shù)字上的變化,是從根本上解決了水汽車間脫硫系統(tǒng)結晶難、出料難,且制約系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行的難題。