在延安能化公司聚烯烴產(chǎn)品包裝庫房,一袋袋聚烯烴產(chǎn)品整齊碼,等待裝車運往全國各地,這是延安能化公司在開足馬力生產(chǎn)“拳頭產(chǎn)品”PE23050。該產(chǎn)品被客戶評價為“與北歐化工產(chǎn)品性能相當(dāng),且性價比更高的選擇。”
近年來,延安能化公司以科技創(chuàng)新賦能高質(zhì)量發(fā)展,不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度,促銷增產(chǎn)占市場,高端產(chǎn)品需求量不斷增加,取得了一定成績。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的技術(shù)發(fā)明一等獎、陜西省企業(yè)“三新三小”創(chuàng)新競賽獎、集團公司科技成果二等獎、獲得授權(quán)實用新型專利11項、發(fā)明專利1項……科技創(chuàng)新“妙筆連連”,描繪出一幅科技創(chuàng)新賦能高質(zhì)量發(fā)展的畫卷。
潛心鉆研 “拳頭產(chǎn)品”提質(zhì)增效
科技強則企業(yè)強,讓公司產(chǎn)品擺脫“中低端”“廉價”的標(biāo)簽,向著高端化、差異化、定制化發(fā)展,是延安能化公司一直以來的目標(biāo)。
2021年4月,該公司生產(chǎn)的高密度聚乙烯管材專用料PE23050通過了國家化學(xué)建筑材料測試中心靜液壓強度試驗,取得了定級報告,成為首個通過國家權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證的國產(chǎn)多峰PE100級管材料。這一認(rèn)證為PE23050在管材行業(yè)內(nèi)品牌的樹立開拓了道路,按每年35萬噸管材料產(chǎn)能估算,年經(jīng)濟效益可提高約1750萬-3500萬元。
日前,該公司自主研發(fā)試產(chǎn)優(yōu)質(zhì)聚丙烯抗沖汽車專用料K9015、K9820H、K9829H,廣泛應(yīng)用于飲用水供水系統(tǒng)等領(lǐng)域的聚丙烯管材料PPRT4401,長期依賴進口的高端耐熱聚乙烯管材料YANH3547RT、YNAH4547RT,已經(jīng)陸續(xù)送往國家塑料檢測中心認(rèn)證。
攻堅克難 突破裝置運行“瓶頸”
高密度聚乙烯裝置己烷精制系統(tǒng)頻繁堵塞,裝置無法高負(fù)荷運行生產(chǎn)管材料,是全世界同工藝裝置面臨的共同難題。烯烴聚合中心助理主管李澤博介紹,我們曾就此問題向德國廠家及相關(guān)專家求助均無結(jié)果,攻關(guān)小組只能依靠自己自,現(xiàn)場蹲點、取樣實驗、分析數(shù)據(jù)……經(jīng)過5個多月的攻關(guān),最終采取增加一條細(xì)蒸汽管線的辦法,精準(zhǔn)控制蒸汽注入,阻斷系統(tǒng)內(nèi)的二次反應(yīng),有效避免發(fā)生堵塞。
這項技改花費不到5000元,卻將己烷精制系統(tǒng)高負(fù)荷運行周期提高了1倍以上,聚乙烯裝置連續(xù)運行600多天,遠(yuǎn)超國內(nèi)同類裝置4-6個月的運行周期。技術(shù)專利商德國LyondellBasell公司2020年全球年報中指出延安能化高密度聚乙烯裝置運行水平居全球前列。
經(jīng)過持續(xù)技術(shù)攻關(guān),該公司ACO裝置運行周期由最初不到40天延長為211天,運行負(fù)荷維持在95%以上,雙烯收率達(dá)55-58%;乙丙橡膠裝置聚合單元進料負(fù)荷提至83%,裝置連續(xù)穩(wěn)定運行時間從原來的幾十天延長到了125天。
打破壟斷 自立自強成績亮眼
“矢志打破國外壟斷的低碳烯烴氫甲酰化技術(shù),利用國產(chǎn)化NORMAX催化劑調(diào)節(jié)烯烴氫甲酰化反應(yīng)的活性和選擇性勢在必行。”科技與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人表示,催化劑國產(chǎn)化研發(fā)之初,團隊每一位成員就抱著“要讓中國制造打破國外技術(shù)壟斷”這一信念,突破技術(shù)瓶頸。
不斷努力之下,延安能化聯(lián)合相關(guān)科學(xué)研究院開發(fā)出新型結(jié)構(gòu)的雙亞磷酸酯配體,實現(xiàn)了丙烯和混合丁烯的單程轉(zhuǎn)化率分別達(dá)到99%和79%。與國內(nèi)外同類先進產(chǎn)品相比,配體消耗降低20%,緩沖溶液消耗量下降20%,總體達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
據(jù)悉,這項科技成果《低碳烯烴氫甲;蜏馗哌x擇性催化體系開發(fā)與應(yīng)用》榮獲中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的技術(shù)發(fā)明一等獎。
小改小革 打好降本增效“細(xì)算盤”
該公司先后聯(lián)系設(shè)計院到場 11 次,組織審查會 9 次,項目考察 4 次,完成 46 個項目的設(shè)計工作,解決了設(shè)計中存在的方案選定、現(xiàn)場布局、界區(qū)碰口、管道材質(zhì)、壓力等級等問題,確保各項技改項目順利實施。據(jù)統(tǒng)計,全年實施完成技改技措、小改小革共計 99 項。
其中,2-PH裝置投運膜分離設(shè)施,煤氣化、丁醇/2-PH、天然氣轉(zhuǎn)化合成裝置實現(xiàn)最優(yōu)聯(lián)動,整體負(fù)荷可在105%以上運行,全年增加效益9000萬元。新增火炬回收氣壓縮機,回收火炬氣年增加1600萬m3。ACO裝置利用自產(chǎn)燃料氣、芳烴汽油替代部分燃料油,全年可節(jié)支4000萬元。煤氣化裝置成功實施水煤漿提濃改造,全年可增產(chǎn)煤基氣4000萬Nm3,僅投資不足6萬元就實現(xiàn)每年增效3200萬元……
通過“小改小革”項目的實施,不但起到了降本增效的作用,還在提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升運行水平、提高工作效率等方面發(fā)揮著積極作用,延安能化用“小改”的創(chuàng)新,激活創(chuàng)效一池春水。