近日,陜化化工1-3#氨泵和10#壓縮機(jī)技術(shù)改造后運(yùn)行周期達(dá)歷史最好水平。
幾年來,公司在設(shè)備管理對(duì)標(biāo)板塊,持續(xù)以設(shè)備運(yùn)行周期對(duì)標(biāo)管理為重點(diǎn),旨在有效降低設(shè)備故障率和檢維修費(fèi)用。尿素分廠積極響應(yīng),持續(xù)眼睛向內(nèi),練好內(nèi)功,緊盯臨近對(duì)標(biāo)紅線的兩臺(tái)老設(shè)備——1-3#氨泵和10#壓縮機(jī)不放松,協(xié)調(diào)各方技術(shù)力量不斷優(yōu)化,創(chuàng)新技改顯成效。
氨泵、10#壓縮機(jī)均是一尿素裝置重要設(shè)備。氨泵為1974年投用,但是,前期因壓筒裂,倒角墊易變形致使頻繁檢修,后來,經(jīng)過機(jī)動(dòng)部和尿素分廠技術(shù)人員多次反復(fù)摸索,將倒角墊端部角度由15度改為25度,又將倒角墊材質(zhì)由尼龍6改為尼龍+PE。通過一系列改造后,連續(xù)運(yùn)行周期達(dá)2個(gè)多月。10#壓縮機(jī)為2013年投用,改造前 ,10#壓縮機(jī)四段溫度、壓力偏高,使壓縮機(jī)壓縮效率下降,影響壓縮機(jī)能耗和氣閥、活塞、活塞桿的使用壽命。今年1月份,借停車檢修之際,在三段并聯(lián)一臺(tái)舊水冷器后效果明顯,四入溫度降低約16℃,不但實(shí)現(xiàn)修舊利廢,而且有效延長壓縮機(jī)運(yùn)行周期,系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行一天,10#壓縮機(jī)又較改造前電耗下降2000KW,一舉三得。通過持續(xù)以對(duì)標(biāo)管理為抓手,不斷改進(jìn)創(chuàng)新,讓老裝置的陳舊設(shè)備煥發(fā)新活力。