近年來,黔;ぴ诘吞季G色發(fā)展上出實(shí)招,在節(jié)能降耗上下功夫,在精細(xì)化管理上做文章,在電能管理上求實(shí)效,深挖內(nèi)潛降成本,打出新技術(shù)、新模式節(jié)電降耗組合拳。
蒸汽節(jié)約工作初見成效。2021年裝置大修結(jié)束后,開車期間裝置總用汽量達(dá)到450噸/小時(shí),蒸汽消耗量巨大,成本居高不下。黔;ひ环矫嫱ㄟ^技改及優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行模式降蒸汽消耗,蒸汽動(dòng)力廠技改回收脫硫裝置蒸汽冷凝液至除氧器,乙二醇廠優(yōu)化調(diào)整精餾裝置運(yùn)行工況,凈化廠根據(jù)工藝氣量及時(shí)增加副產(chǎn)氣量等。另一方面,關(guān)小蒸汽導(dǎo)淋及疏水、加強(qiáng)蒸汽放空管理考核,減少蒸汽無效浪費(fèi)。各種措施多管齊下,公司生產(chǎn)裝置的蒸汽節(jié)約量達(dá)到40噸/小時(shí)以上,提升了蒸汽使用效率,每月可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3392噸,降低生產(chǎn)成本400萬元以上。
優(yōu)化污水處理裝置。2021年8月對(duì)乙二醇廠高鹽廢水處理進(jìn)行攻關(guān),經(jīng)過對(duì)污水微生物培養(yǎng)及相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)收集并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,于2022年2月10日實(shí)現(xiàn)全部接收乙二醇廠高鹽廢水的目標(biāo),并保證外排環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放,累計(jì)處理乙二醇高鹽廢水64800m3,解決了生產(chǎn)及環(huán)保瓶頸問題,同時(shí)停運(yùn)乙二醇廠多效蒸發(fā)裝置,每月可節(jié)約電耗及蒸汽消耗費(fèi)用37.3萬元。
狠抓節(jié)電管理。蒸汽動(dòng)力廠通過安全運(yùn)行評(píng)估后停用1臺(tái)返料風(fēng)機(jī)、1臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)及1臺(tái)鍋爐給水泵,每月節(jié)約電力成本63.78萬元;改造完成404A循環(huán)站一臺(tái)循環(huán)水泵及氣化廠2臺(tái)循環(huán)水管道加壓泵,每月實(shí)現(xiàn)節(jié)約電力成本19.15萬元。
實(shí)現(xiàn)裝置長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。該廠積極聯(lián)系同類裝置和相關(guān)廠家進(jìn)行技術(shù)交流,分析制約鍋爐、氣化爐長周期難點(diǎn),通過多項(xiàng)技術(shù)改造和系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備點(diǎn)檢定修等維護(hù)管理,加強(qiáng)人員培訓(xùn)提升操作水平,降低誤操作導(dǎo)致的裝置停車或減負(fù)荷次數(shù),多措并舉、多管齊下,實(shí)現(xiàn)了裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行263天、鍋爐單爐運(yùn)行267天、氣化爐單爐運(yùn)行245天,創(chuàng)造了自2018年5月裝置開車以來的最好運(yùn)行記錄。