歷經(jīng)一個(gè)多月的安裝與調(diào)試,由集團(tuán)公司質(zhì)量管理處牽頭的68%稀硝酸技術(shù)改造項(xiàng)目已基本完成并開始進(jìn)行試銷售。
為適應(yīng)市場變化,集團(tuán)公司堅(jiān)持以效益為中心,以“提質(zhì)、增效、降本”為目的,不斷增加產(chǎn)品結(jié)構(gòu),利用濃縮精餾法成功產(chǎn)出68%稀硝酸產(chǎn)品。為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,公司大膽提出用60%稀硝酸和98%濃硝酸按照一定比例進(jìn)行混合的方法,但是通過前期對(duì)比試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品存在亞硝高、顏色發(fā)黃、混合不勻等情況。
針對(duì)這一技術(shù)難題,集團(tuán)公司質(zhì)量管理處多次和二分公司生產(chǎn)部、硝酸車間召開專題會(huì)進(jìn)行討論,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際的考察,最終確定在60%稀硝酸槽的槽頂增加一個(gè)DN400的閃蒸槽,將混合后產(chǎn)生的68%稀硝酸,通過泵加壓后送至閃蒸槽進(jìn)行減壓,解析出其中的NO2,然后通過噴射泵進(jìn)行洗滌吸收,可以改善混合不勻的情況,減低亞硝含量,從而達(dá)到脫色的目的。
據(jù)統(tǒng)計(jì),通過這種方法生產(chǎn)出來的68%稀硝酸,較之前電耗降低50度/噸,蒸汽消耗減少0.58噸,預(yù)計(jì)全年可為公司節(jié)約成本490萬元,達(dá)到了提質(zhì)增效的目的。