新年伊始,為了2022年的系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,合成氨3套裝置按照公司要求部署,進行年度預試檢修,合成氨3套裝置通過13天的檢修,圓滿完成了各項檢修任務,并比原定計劃提前4天完成系統(tǒng)開車,檢修后系統(tǒng)滿負荷穩(wěn)定運行,合成產(chǎn)量更是屢創(chuàng)新高,實現(xiàn)了開門紅。
合成氨分公司從9月份開始便著手對系統(tǒng)進行考核及其問題排查,最終梳理出檢修項目共計121條,運行處、設(shè)備處、機電儀等部門也是積極配合,多次集中開會討論檢修方案,李總更是親自帶隊對現(xiàn)場檢修方案進行確認,確保了檢修質(zhì)量及其進度,通過預試檢修系統(tǒng)消除了許多屏障,更換合五合成水冷器后可減少一臺冰機運行節(jié)電500Kw/h,恢復檢修前四臺冰機運行,馳放氣減少近400Nm3/h液氨產(chǎn)量增加3t/h,優(yōu)化了工藝操作條件,最終實現(xiàn)了高產(chǎn)優(yōu)產(chǎn)。
結(jié)合增量效益工資分配方案,分公司工藝組在班組間開展產(chǎn)量消耗競賽,優(yōu)獎劣懲,大大提高了員工積極性。
工藝組進行每日、每周、每月生產(chǎn)運行分析,及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)量消耗偏差,不斷優(yōu)化工藝操作指標,根據(jù)早中晚班氣溫不同,制定不同的指標及其產(chǎn)量計劃。
狠抓交接班管理:對于交接班穩(wěn)定運行嚴格控制,避免因交接班造成系統(tǒng)波動,致使產(chǎn)量下降,通過班組間的穩(wěn)定交接,各班產(chǎn)量偏差控制在1t以內(nèi)。
針對合五倒分子篩致系統(tǒng)波動大,工藝組及時進行摸索試驗,通過提高加熱溫度,從8h改為12h倒分子篩,減少了系統(tǒng)波動。
加強機組的倒機管理,副經(jīng)理袁龍標分管工藝,輔導合五班組倒機培訓,現(xiàn)場手把手指導;工藝組要求不足班組先提交書面總結(jié),利用班后會集中討論輔導,再到現(xiàn)場和班組一同分析排查操作、溝通問題,通過培訓、驗證、考核,現(xiàn)在各班組倒機對系統(tǒng)影響明顯變小,但還欠佳。
日常生產(chǎn)中,設(shè)備組落實李旭初副總裁工作要求,結(jié)合此次大修總結(jié),提前謀劃預防性檢修,提高機泵運行穩(wěn)定性,為系統(tǒng)滿負荷運行創(chuàng)造了有利條件,1月12日結(jié)束大修復產(chǎn)至今,日產(chǎn)液氨1100t以上已連續(xù)23天,尤其是在1月30日,2月1日,2月7日,2月10日這3天,更是突破1126t、1130t、1132t、1135t的歷史產(chǎn)氨最高紀錄。
2022年,在公司的正確引領(lǐng)下,各部門上下齊心、緊密配合,我們率先實現(xiàn)了開門紅,在接下來的日子中,我們更不會松懈,凝心聚力促生產(chǎn),為實現(xiàn)更好的目標而添磚加瓦。