2021年,陜化化工氣化爐平均穩(wěn)定運行周期達到了55.6天,單臺運行時間最長達到了73天;和2020年同期相比,平均穩(wěn)定運行周期延長了1天,單臺最長運行時間延長了5天;凈化工段全系統(tǒng)穩(wěn)定性優(yōu)于歷年,為保證全年高產(chǎn)奠定了基礎。
氣化分廠結合生產(chǎn)實際及降本增效的工作要求,從生產(chǎn)管理、設備管理、安環(huán)管理、班組對標管理四個方面扎實推進對標管理工作,通過認真對標,綜合管理水平得到了穩(wěn)步提升,各項對標指標不斷趨好,部分對標數(shù)據(jù)已達到標桿值,其中氣化噸氨煤耗、氧耗、煤漿濃度等指標,都已達到公司歷史最好水平。
嗎 針對氣化工段磨機潤滑系統(tǒng)管理工作,通過磨機技改,采取再次追加補棒等措施,增強了磨機的制漿能力和效率,使煤漿濃度持續(xù)保持在62.8%以上,為系統(tǒng)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)打下了基礎。此項工作,達到了同行水煤漿提濃領先水平,在全國水煤漿氣化工藝、設備技術年交流會上進行了經(jīng)驗交流,整體工作得到了與會專家及同行的肯定。針對消耗偏高問題,主要從嚴抓灰水處理、嚴格單爐檢修清理質(zhì)量、改良工藝燒嘴、提高煤漿濃度、控制合理氣化爐溫、提高工藝氣有效氣組份和出工段煤氣溫度等幾個方面著手,經(jīng)過反復摸索實踐,嚴格管理,基本使消耗情況得到了控制。
2021年分廠按照“安全第一,環(huán)保優(yōu)先,預防為主,全面排查,綜合治理”的基本原則,嚴格執(zhí)行公司的相關安全和環(huán)保制度,對員工進行經(jīng)常性安全教育培訓,定期進行安全隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題,倒追責任,嚴格考核,并跟蹤督導整改,推動分廠安全環(huán)保工作保持了整體良好態(tài)勢。