潞安煤基油尿素車間系統(tǒng)流程已經(jīng)全部打通,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)調(diào)試、優(yōu)化操作等各項(xiàng)工作后,車間以算賬文化為指引,對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和能耗指標(biāo)進(jìn)行了深入優(yōu)化,為下一步開(kāi)源節(jié)流工作提供了支持。
一切成本皆可降,一切浪費(fèi)都要止。尿素車間系統(tǒng)穩(wěn)定之后,為更全面精準(zhǔn)把控各項(xiàng)物料的消耗,對(duì)以前沒(méi)有統(tǒng)計(jì)的冷凝液換熱器循環(huán)水用量加入了統(tǒng)計(jì),根據(jù)前工段產(chǎn)生的冷凝液用量來(lái)適時(shí)調(diào)整負(fù)荷,避免浪費(fèi)節(jié)約成本,實(shí)現(xiàn)精益化管控。
立足“方寸地”,深耕“責(zé)任田”。尿素車間氨合成工段,在合成氨生產(chǎn)過(guò)程中,立足本崗位優(yōu)化工藝指標(biāo),改進(jìn)操作方法,挖掘人、機(jī)、物的潛力,在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中不斷深耕,在氫氣、氮?dú)、蒸汽不斷降低的情況下,每小時(shí)平均氨產(chǎn)超過(guò)28.5噸,日氨產(chǎn)不斷創(chuàng)出新高。