12月8日,截止2021年12月7日16時,中原大化尿素產(chǎn)品產(chǎn)量完成53.32萬噸,完成全年計劃的106.6%,創(chuàng)年產(chǎn)量歷史新高;車用尿素累計生產(chǎn)包裝14.66萬噸,同比增加5.48萬噸。
化肥裝置開車創(chuàng)下歷史最優(yōu)紀(jì)錄。該單位通過加強檢修質(zhì)量過程管控和開車組織管理,1月28日-2月3日化肥裝置實現(xiàn)安全高效一次開車成功,開車總費用同比節(jié)約50.45萬元,安全、環(huán)保、節(jié)能創(chuàng)歷史最優(yōu)紀(jì)錄。
關(guān)鍵裝置運行達(dá)到歷史最佳水平。該單位持續(xù)強化生產(chǎn)過程管控和三個異常管理,關(guān)鍵設(shè)備實現(xiàn)高負(fù)荷安全穩(wěn)定運行,取得了合成氨裝置液氨日均產(chǎn)量達(dá)到歷史最佳水平,尿素裝置未發(fā)生因自身原因的非計劃停車,E101全年未發(fā)生泄漏的優(yōu)異運行數(shù)據(jù),以及動力鍋爐1#、3#運行天數(shù)達(dá)到218天、200天和73機組運行時間創(chuàng)下158天的歷史新高。
管理提升引發(fā)激勵考核最好效果。針對影響裝置長周期、高效運行的薄弱點、難點問題,該單位創(chuàng)新“36+8”專項考核內(nèi)容,通過激勵引導(dǎo),合成冷箱和11單元分子篩均創(chuàng)歷史最佳運行紀(jì)錄;尿素汽提塔實現(xiàn)了全年無泄漏;動力高硫煤摻燒同比增加375.8%,節(jié)約201.45萬元;車用尿素在線裝車同比增加268%,節(jié)約75.26萬元;包裝破包率全年控制在0.03%以下,首創(chuàng)歷史最優(yōu)成績。
雙碳減排倒逼降耗最高標(biāo)準(zhǔn)。該單位在深耕尿素裝置安全生產(chǎn)為主業(yè)的同時,不斷推動能耗降低領(lǐng)域的探索。年內(nèi),解決凈化堿液工況波動問題,實現(xiàn)全年的凈化裝置安全穩(wěn)定運行;解決冷箱壓差高問題,合成10、11節(jié)能單元全年未發(fā)生一次非計劃停車,創(chuàng)歷史最佳運行紀(jì)錄;尿素P101B泵國產(chǎn)化改造后,實現(xiàn)連續(xù)運行222天,創(chuàng)尿素裝置開車以來高壓氨泵運行最長紀(jì)錄,相比改造前節(jié)電20%,全年實現(xiàn)節(jié)省電費約95.42萬元;供水反滲透節(jié)水改造節(jié)水168噸/天,88P006節(jié)能改造節(jié)電220度/小時,全年分別節(jié)約費用31.8萬元和120余萬元。
據(jù)悉,該單位30萬噸/年合成氨裝置、52萬噸/年尿素裝置是國家“七五”重點工程,是上世紀(jì)90年代建成的大型化肥裝置,工藝操作指標(biāo)成熟穩(wěn)定,挖潛降耗空間較小。近年來,為應(yīng)對高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效水平的變化風(fēng)險,工程技術(shù)人員不斷摸索創(chuàng)新,通過技術(shù)改造、設(shè)備更新、操作優(yōu)化、調(diào)整指標(biāo)和管理升級等行之有效的措施,歷經(jīng)較長時間的反復(fù)驗證,逐步穩(wěn)定了裝置運行效果,讓老舊設(shè)備煥發(fā)新生活力。