在化工裝置生產(chǎn)過程中,蒸汽作為反應(yīng)原料、加熱和動力介質(zhì),會產(chǎn)生大量蒸汽冷凝液。尤其在冬季生產(chǎn)過程中,冷凝液消耗至關(guān)重要。為保證冷凝液生產(chǎn)平衡,在8月間冷碰口檢修過程中,將變換工段冷凝液通過技術(shù)改造引入造氣AB夾套汽包消耗利用,以此來平衡和消耗冷凝液,緩解污水處理站處理能力。但是在10月份變換冷凝液入造氣夾套技改投運后,夾套汽包因蒸汽壓力降低,工藝指標變化,蒸汽產(chǎn)量加大,水不能進入水夾套,使AB系統(tǒng)造氣爐水夾套大面積燒紅碳化,漏點頻發(fā),從而嚴重制約后工段供氣和生產(chǎn)穩(wěn)定。
面對這突如其來的問題,為了不影響生產(chǎn),機動部和造氣車間積極應(yīng)對,共同找原因、找根源,想方設(shè)法解決問題,通過增加單爐蒸汽聯(lián)通管,提高水夾套的進水量,使造氣爐水夾套穩(wěn)定運行。