截至11月22日,甲醇聯(lián)合裝置1線合成第二爐催化劑精甲醇產(chǎn)量突破700萬噸,在線運行時間1213天,創(chuàng)目前國內(nèi)甲醇裝置最好運行水平記錄。
據(jù)了解,甲醇聯(lián)合裝置1線合成所使用的是莊信萬豐KATALCO51-9催化劑,自2014年07月29日一次投料成功以來,第一爐催化劑共計運行1311天,約44個月,累計生產(chǎn)精甲醇626.4萬噸;第二爐催化劑自2018年 06月 22日一次投料成功以來,第二爐催化劑累計生產(chǎn)精甲醇相比第一爐催化劑總產(chǎn)量已經(jīng)超過了74萬噸。
該裝置工程師介紹,甲醇聯(lián)合裝置1線合成裝置采用莊信萬豐戴維公司甲醇合成專利技術(shù),項目以煤、油、天然氣為原料制甲醇,原料碳、氫互補的理念解決了傳統(tǒng)煤制甲醇碳多氫少以及天然氣制甲醇?xì)涠嗵忌俚娜毕,能源轉(zhuǎn)化和資源轉(zhuǎn)化效率顯著提高。隨著催化劑運行至末期,部分工藝參數(shù)發(fā)生了較大的變化,甲醇中心為降低甲醇合成催化劑末期新鮮氣單耗,實現(xiàn)甲醇增產(chǎn),制定了一系列的優(yōu)化調(diào)整措施,通過與專利商定期溝通,對催化劑活性及運行數(shù)據(jù)進行分析評估,持續(xù)對工藝參數(shù)進行優(yōu)化調(diào)整。對操作人員進行強化技能培訓(xùn)等一系列舉措,成功抑制了催化劑絕熱層溫度和MTO級甲醇水含量上漲的趨勢。