熱電車間牢固樹立“一切成本皆可降”理念,做好“降、減、提”文章,圍繞公司一屆三次職代會(huì)提出的掌握高產(chǎn)低耗“主動(dòng)權(quán)”,細(xì)化生產(chǎn)系統(tǒng)消耗定額管理和開好節(jié)能降耗項(xiàng)目,重點(diǎn)對(duì)余熱發(fā)電、煤泥投用、廢甲醇摻燒系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查,保證設(shè)備良好運(yùn)行狀態(tài)。
余熱發(fā)電項(xiàng)目是熱電車間節(jié)能降耗“三駕馬車”之一,由其他車間工業(yè)副產(chǎn)蒸汽進(jìn)入到汽輪機(jī),通過能量轉(zhuǎn)換將電能輸出,僅僅去年一年發(fā)電量就高達(dá)9503.8萬kw.h。該項(xiàng)目自2019年1月29日23:56:00正式服役到現(xiàn)在2年多的時(shí)間里,由于自身消耗磨損,亟待停機(jī)處理。該車間利用系統(tǒng)大修契機(jī),完成了冷油器、真空泵、發(fā)電機(jī)空冷器循環(huán)冷卻水管接反整改,糾正后徹底解決機(jī)組安全度夏問題;汽輪機(jī)主油箱清洗及油系統(tǒng)濾油器濾芯清洗更換,確保了調(diào)速油系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,保證了潤滑油品質(zhì)達(dá)標(biāo);凝汽器及發(fā)電機(jī)空冷器進(jìn)行清洗后,端差降低、真空度提高、汽耗率明顯下降,運(yùn)行更為經(jīng)濟(jì)高效。一系列改進(jìn)維修,使得機(jī)組從“亞健康”向“健康”狀態(tài)轉(zhuǎn)變,為迎接新挑戰(zhàn)做足準(zhǔn)備。
熱電車間煤泥系統(tǒng)自2019年11月29日11:30投運(yùn)以來,經(jīng)過長時(shí)間數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析后發(fā)現(xiàn),煤泥入爐后,在鍋爐出力不變的情況下,電耗和煤耗均明顯下降,其中煤耗下降非常明顯,平均每小時(shí)節(jié)煤1.5T,每天節(jié)煤約36T,按每噸煤600元計(jì)算,每天節(jié)省約21600元。此外,鍋爐循環(huán)灰量也出現(xiàn)明顯大幅度的增多,特別是高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)床溫安全得到了保障,大幅度減少了高溫結(jié)焦的可能性。針對(duì)出現(xiàn)的除塵器后煙氣中粉塵量增加問題,該車間每班組派遣專人加強(qiáng)對(duì)除塵器的日常巡檢;在停爐或者大修時(shí),調(diào)動(dòng)檢修班及時(shí)對(duì)濾袋進(jìn)行檢查和維護(hù),雙重保險(xiǎn),確保界區(qū)設(shè)備隱患排查、維護(hù)保養(yǎng)到位。
按照公司提出的“提高可燃物能源利用率、污染物低成本高效治理”的要求,于2020年對(duì)廢甲醇的摻燒方式進(jìn)行優(yōu)化,成功將凈化車間低溫甲醇洗裝置產(chǎn)生的廢甲醇進(jìn)行霧化摻燒,進(jìn)一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本。同時(shí)針對(duì)廢甲醇有易燃易爆以及對(duì)人體有害的特性,熱電車間制定了《廢甲醇摻燒系統(tǒng)操作規(guī)程》、《廢甲醇泄露應(yīng)急處置預(yù)案》,要求職工在作業(yè)過程中嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行操作。在投運(yùn)近1年的時(shí)間里,在廢醇入爐摻燒的同時(shí),保證了鍋爐煙氣排放指標(biāo)合格,既減小了煤耗,而且減免了廢甲醇作為危險(xiǎn)廢棄物的外運(yùn)、處理費(fèi)用。