近日,三寧化工石寶山新材料分公司創(chuàng)新鍋爐脫硫雙塔后系統(tǒng)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
據(jù)了解,隨著該公司生產(chǎn)運(yùn)行逐步平穩(wěn),蒸汽需求量增大,鍋爐車間適時(shí)啟動(dòng)2#、3#兩臺(tái)鍋爐同時(shí)運(yùn)行,兩套脫硫塔及對(duì)應(yīng)的后硫銨系統(tǒng)也相應(yīng)開(kāi)啟,產(chǎn)出成品硫酸銨。
一般情況下,一套脫硫塔對(duì)應(yīng)一套硫銨后系統(tǒng),該車間為節(jié)約成本,降低人力物力,根據(jù)實(shí)際出肥情況,決定把中間槽利用起來(lái),拿出了兩套脫硫塔共用一套硫銨后系統(tǒng)的運(yùn)行方案,并制定了詳細(xì)的操作規(guī)程,以應(yīng)對(duì)不同生產(chǎn)狀況。自此兩套塔的產(chǎn)品有機(jī)融入到了一起。
此舉不僅節(jié)約了一套后硫銨系統(tǒng)電氣設(shè)備的用電成本,還節(jié)約了蒸汽耗用,每班可調(diào)出2-3名包裝人員全力支持尿素包裝線,可謂一舉三得。