3月19日,魯南化工原料車間白班職工將氣化灰渣濾餅摻配到鍋爐煤后,啟動入料倉輸送皮帶。目前,這個班次氣化爐產(chǎn)生的灰渣已全部實現(xiàn)摻配二次利用。
氣化灰渣是煤在氣化爐氣化過程中經(jīng)過一系列分解、化合反應(yīng)后生成的產(chǎn)物,因其中殘留少量可燃物份,需進(jìn)一步處理后方可用于水泥制造等行業(yè),處置過程存在二次處理的費(fèi)用,大多商家都不愿接手。
為徹底解決氣化灰渣的出路問題,魯南化工堅持問題導(dǎo)向,兩眼向內(nèi)、深挖內(nèi)潛,成立了由生產(chǎn)部、原料車間、氣化車間、熱電車間聯(lián)合組成的攻關(guān)小組,擬訂了氣化灰渣二次利用實施方案,以求“吃干榨凈”氣化灰渣中的可燃物成份,并讓其成為可以直接用于水泥、制磚企業(yè)的原料進(jìn)行銷售。公司專門新上兩臺板式壓濾機(jī),每天將氣化爐產(chǎn)生的灰渣壓成干濾餅,再由原料車間按照比例將濾餅同鍋爐煤混合使用。
“這種混合不是簡單的摻配,必須嚴(yán)格符合鍋爐煤的含水量、灰分、揮發(fā)分、發(fā)熱量等指標(biāo),才能保證鍋爐系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。”攻關(guān)小組組長、魯南化工副總工程師馮仁慶說。
經(jīng)過多次配比分析和試燒,3月1日,首批氣化灰渣濾餅開始摻配到鍋爐煤中使用,經(jīng)過近20天的調(diào)整和運(yùn)行模式優(yōu)化,目前鍋爐系統(tǒng)已經(jīng)能夠穩(wěn)定使用這種混合燃料,每天產(chǎn)生的氣化灰渣濾餅也由鍋爐全部消化利用。
據(jù)初步測算,1噸氣化灰渣中的可燃物熱值約492千卡,這些可燃物成份在鍋爐中燃燒后,可回收熱值成效約為56.58元,剩余成份全部轉(zhuǎn)化為可用于直接銷售的鍋爐灰渣,可形成68.37元的銷售收益,按目前企業(yè)正常出渣量計算,氣化灰渣全部摻燒后每月預(yù)計創(chuàng)效約72萬元。
此項舉措既“吃干榨凈”了氣化灰渣中的可燃物成份,創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時大大降低了原氣化灰渣處置過程中的運(yùn)輸、存儲等環(huán)保風(fēng)險,為魯南化工綠色循環(huán)可持續(xù)發(fā)展探索出一條新路徑。