近日,中原大化從甲醇事業(yè)部傳來消息,10月31日到廠火車116節(jié),截止到當(dāng)日晚22:50全部卸完。單日卸車量實現(xiàn)了新的突破,創(chuàng)公轉(zhuǎn)鐵以來單日卸車歷史新高,大大降低了火車延時費,為降本增效再立新功。
“只要不過夜,省下來的就是錢,106節(jié)要是過夜,按照延時費計算規(guī)則,10小時到20小時每節(jié)每小時10.7元,超過20小時每節(jié)每小時21.4元。當(dāng)天卸完,至少節(jié)省兩到三萬元,煤價無形之中降低了5元/噸。要知道在煤炭采購過程中要使煤炭價格降低5元/噸是何其困難啊。”采供中心總經(jīng)理助理鄭適搓了搓雙手激動地說道。
甲醇事業(yè)部氣化爐和三臺鍋爐日均消耗煤炭3000噸左右,10月份以來,甲醇事業(yè)部原料煤和動力煤庫存一直處于低位警戒庫存,為了盡快提升庫存,火車發(fā)運量不斷增加,到廠的煤種多,煤量大且集中。煤在火車上多耽誤一分鐘,就會延長火車停時,更會增加生產(chǎn)成本,這些都給卸煤工作及組織生產(chǎn)帶來了巨大的壓力
為此,輸煤副廠長田俊士要求卸煤班組人員每天要做到“三清”,在白班人員接班前,早早的把今日到廠的火車信息發(fā)布在微信群中。收到信息后,當(dāng)天的工作目標也就定下了。多部門合理安排時間環(huán)環(huán)相扣,輸煤班組人員做開啟堆煤皮帶前的各種檢查,加強輸煤設(shè)備的點檢維護,開始卸煤、堆煤……每一個人都深知,自己工作上的瑕疵,會影響工作進度,產(chǎn)生高額的火車延時費用。
從火車對位到煤炭堆配入庫,從火車螺旋卸車機的開啟到堆取料設(shè)備的轉(zhuǎn)動,每一個環(huán)節(jié)都離不開工藝操作人員的精細堆配,離不開設(shè)備管理人員的點檢定修,離不開安全環(huán)保人員的隱患排查。
在各級部門的通力配合下,面對重重困難和壓力,提前謀劃,對火車卸煤工作做了精心安排不斷梳理, 合理安排煤堆使用,不斷優(yōu)化卸車流程,從火車進廠、卸煤到配煤、再到氣化動力上煤等各環(huán)節(jié)的管理流程,保證了在火車對位、卸車機操作、協(xié)調(diào)人工清理、不同煤種按比例及時拉運堆煤等各步驟環(huán)節(jié),形成了一套完備的各部門協(xié)作、火車卸車和班組拉運堆煤機制,全力確保裝置“口糧”供應(yīng)與儲備,確保了精準快速有序地完成每次卸車任務(wù)。