隨著聯(lián)堿分廠生產(chǎn)負(fù)荷加大,冰機(jī)系統(tǒng)原有的4臺(tái)臥式冷凝器老舊,堵管情況嚴(yán)重,導(dǎo)致氨冷凝效果差,冰機(jī)平日生產(chǎn)中存在排氣壓力高等安全隱患,為提高循環(huán)水使用效率,使系統(tǒng)達(dá)到熱負(fù)荷更加平衡,滿足高負(fù)荷生產(chǎn)的需要。聯(lián)堿分廠在2020年度大檢修中組織安裝了全新的蒸發(fā)式冷凝器。
為保證蒸發(fā)式冷凝器試車成功,試車前,聯(lián)堿分廠提前安排了對(duì)蒸發(fā)式冷凝器循環(huán)水管線,集水槽內(nèi)部進(jìn)行了清洗置換,并提前由分廠內(nèi)部技術(shù)員對(duì)銨工序班長(zhǎng)及冰壓崗位人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)管路熟悉,設(shè)備構(gòu)造及工藝操作規(guī)程的培訓(xùn)。10月12日上午9:00首先由廠家技術(shù)人員,設(shè)備技術(shù)員桂俊華,工藝技術(shù)員周錦對(duì)銨工序工藝班長(zhǎng)及冰壓崗位所有操作工進(jìn)行了試車現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn),廠家技術(shù)人員詳細(xì)解答了冰壓操作工對(duì)操作過程中存在的疑難問題。培訓(xùn)過后,試車正式開始。試車共分為三個(gè)步驟:(1)在檢查了設(shè)備具備開車條件后首先對(duì)設(shè)備的風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn),水泵轉(zhuǎn)向進(jìn)行試車,試車正常后。對(duì)蒸發(fā)式冷凝器水槽補(bǔ)水,為空負(fù)荷試車做準(zhǔn)備。(2)蒸發(fā)式冷凝器不進(jìn)氨空試,試車時(shí)間1小時(shí)。在空試過程中循環(huán)水濾網(wǎng)由于初次開車,雜物較多,借空試過程對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行清洗。試車1小時(shí)結(jié)束后,排空積水盤內(nèi)污水清理雜質(zhì),重新補(bǔ)水。(3)依據(jù)操作規(guī)程,于15:20分正式開啟試車。一次性試車成功。
在試車初期由蒸發(fā)式冷凝器和1#2#號(hào)臥式冷凝器共同作業(yè),確保生產(chǎn)。于13日下午正式投用,停舊冷凝器做備用設(shè)備。新冷凝器的投用,節(jié)能高效、熱交換性能優(yōu)越、維護(hù)簡(jiǎn)便。蒸發(fā)式冷凝器正式投用,不僅可降低生產(chǎn)成本,降低設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)成本;還可有效消除循環(huán)水使用效率低,冰機(jī)排氣壓力高等生產(chǎn)隱患,助力聯(lián)堿裝置生產(chǎn)穩(wěn)定性的提高,滿足聯(lián)堿裝置600噸/日產(chǎn)的冰機(jī)系統(tǒng)制冷需求。