9月4日,湖北化肥公司首次將9桶1530公斤廢重油乳化劑,送入高壓粉煤鍋爐成功摻燒,實現(xiàn)無毒、無污染凈化綠色處理,同時節(jié)約了處置費用,消除了安全隱患,可謂一舉多得。
重油乳化劑是一種具有特殊表面活性、易燃的表面活性劑,用于改變重油燃燒特性,高位、低位熱值分別為45.964MJ/Kg和43.079MJ/Kg。針對9桶到期重油乳化劑無專業(yè)廠家回收且存在安全隱患的難題,公司細算效益賬,決定資源化利用,通過乙二醇裝置廢水泵去高壓粉煤鍋爐管線,將該乳化劑送至鍋爐摻燒,實現(xiàn)效益最大化,助力持續(xù)攻堅創(chuàng)效。
為確保處理徹底、處置合規(guī),公司組織相關部門專題論證,研究制定摻燒方案,并開展JSA分析,分析原因制定預防措施。他們嚴格按照摻燒流程,梳理界區(qū)涉及的盲板,增設臨時管線及氣源管,對乙二醇廢水泵進行水試壓查漏,將乳化劑泄漏影響降至最低;檢查硫回收裝置尾氣管線,進行預防性清堵,避免管線堵塞超壓帶來環(huán)境污染。
首次摻燒試驗期間,公司將乳化劑加水稀釋,控制外送流量,避免乳化劑與廢水管線內(nèi)物料發(fā)生聚合反應。他們嚴密監(jiān)控摻燒運行壓力及鍋爐爐膛負壓、煙氣溫度、給水流量等參數(shù)變化,緊盯硫回收裝置尾氣壓力波動,并強化現(xiàn)場巡檢,全程監(jiān)控試驗過程,確保乳化劑輸送暢通、環(huán)保指標合格,對生產(chǎn)影響可控在控。摻燒結(jié)束后,他們還利用臨時增設的氮氣管線吹掃管道,并通入生活水進行二次置換,確保無殘留、不遺漏,為后續(xù)其它固廢摻燒處理提供寶貴經(jīng)驗,助力綠色發(fā)展。