為進一步響應公司“降本增效”的號召,晉豐煤化降低蒸汽消耗指標,解決脫碳系統(tǒng)溶液水含量偏高的問題。凈化車間就水份持續(xù)上漲不降的情況進行查資料、走現(xiàn)場、找原因、與兄弟單位交流,結(jié)合系統(tǒng)實際情況制定可行方案。
該車間以脫水系統(tǒng)板式換熱器冷換介質(zhì)為突破點,將原冷媒凈化循環(huán)水改為脫水進口低溫溶液,來提高脫水塔進口溶液溫度,同時降低脫水出口系統(tǒng)溫度,充分回收熱量,從而減少溶液蒸發(fā)器蒸汽加入量,達到高效脫水的目的。經(jīng)過8個小時的管道改造,脫水系統(tǒng)投入系統(tǒng)正常使用。通過改造,溶液進脫水塔溫度較之前提高將近45℃,同等蒸汽壓力下蒸汽流量較之前減少將近800KG/小時。脫水系統(tǒng)連續(xù)運行72個小時,脫碳水份指標合格,水含量由4.8%降至3.1%。脫水效率的提高,大大縮短了脫水運行時間,減少了蒸汽消耗,同時降低機泵負荷、減少電耗,脫碳凈化氣CO2含量、低閃氣純度等指標也均有好轉(zhuǎn)。
這一舉措為公司穩(wěn)定生產(chǎn)運行降低了成本,提升了競爭力。該車間表示,下一步還將繼續(xù)加大技術改造,以實際行動助力企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。