氣化工段磨機運行中,生產(chǎn)出的煤漿中大顆粒及部分煤漿會溢流至地面,持續(xù)堆積后,不僅造成了原料煤的浪費,而且影響現(xiàn)場6S的管理。日前,氣化分廠經(jīng)過技改建立的磨機廢煤漿回收裝置投入運行后,使溢流煤漿回收、再利用,有效解決了磨機溢漿堆積、污染環(huán)境這一大難題,取得了凈化環(huán)境、減少成本的雙重功效。
煤漿提濃是氣化工段制漿工序中的關(guān)鍵工藝,提濃過程中,生產(chǎn)出的大顆粒煤漿、部分煤漿溢流地面(俗稱廢煤漿)造成堆積,需要人工進行打掃、清理,費時費力;廢煤漿處理時,由于廢煤漿中含有大量的添加劑及水分,過濾后的黑水輸送至污水后,還給污水處理增添了壓力,這一問題,一直是困擾制漿工序正常運轉(zhuǎn)的疑難問題。2019年下半年,就如何解決溢流煤漿堆積污染及廢煤漿處理問題,氣化分廠本著節(jié)能減排、降本增效的目的,積極開拓思路,組織技術(shù)人員,開會研究解決方案。通過與兄弟企業(yè)積極交流,借鑒經(jīng)驗,最終決定建立廢煤漿回收裝置并進行前期論證。
廢煤漿回收裝置主要解決兩個問題,一個是解決溢流煤漿的回收問題,一個是解決回收煤漿的處理問題。經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)研,組織討論,制定出了一個裝置兩種功能的實施方案,一是自制沖洗水斗,另一部分是廢煤漿收集池。沖洗水斗負責收集磨機篩選后的大顆粒、溢流的煤漿,由灰水沖洗篩除大顆粒后,流至廢煤漿收集池。廢煤漿收集池負責儲存篩選后的煤漿。為了防止收集來的煤漿產(chǎn)生沉淀,影響漿液濃度,利用廢棄的一臺擾動泵對池中煤漿進行充分攪拌,保證均勻的漿液經(jīng)渣漿泵送至磨煤水泵出口總管,作為制漿水重新利用。整個過程全部由裝置自主完成,不再需要人工清理、清掃。
經(jīng)過分廠技術(shù)人員現(xiàn)場論證后,今年9月份技改方案進入現(xiàn)場實施。12月30日改造完工后,開始試運行。運行中,磨機篩選后的大顆粒、溢流的煤漿順利流入沖洗水斗,省去了人工;廢煤漿經(jīng)自制沖洗水斗由灰水沖洗篩除大顆粒,漿液流至廢煤漿收集池,在充分攪拌下由渣漿泵送至磨煤水泵出口總管,作為制漿水重新利用。由于溢流煤漿被回收裝置收集且回收利用,再也看不到堆積的煤漿,而且廢煤漿經(jīng)回收利用后,大大提高了制漿效率。
截止1月13日,廢煤漿回收裝置運行正常。隨著此裝置的投入使用,將會給公司帶來更多的經(jīng)濟效益。