近日,陽(yáng)煤豐喜集團(tuán)泉稷公司電儀車間對(duì)合成工段二合一機(jī)組防喘振系統(tǒng)進(jìn)行工藝技術(shù)優(yōu)化改造,目前改造任務(wù)已圓滿完成。此舉不僅解決了設(shè)備運(yùn)行故障,穩(wěn)定了生產(chǎn)工藝,同時(shí)每小時(shí)可節(jié)約蒸汽約1.2噸,按照成本消耗計(jì)算,全年預(yù)計(jì)可節(jié)約費(fèi)用100余萬元。
一直以來,二合一機(jī)組在滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下,一段回流閥開度只能控制在10%左右,造成一段進(jìn)氣回流工藝溫度高、能耗大、工藝穩(wěn)定性差,直接影響機(jī)組運(yùn)行安全。在二合一機(jī)組防喘振系統(tǒng)工藝技術(shù)優(yōu)化改造完成后,經(jīng)過一段時(shí)間的試運(yùn)營(yíng),成效顯著,一是工藝穩(wěn)定,一段回流閥已開關(guān)正常,設(shè)備控制效果良好;二是增效明顯,汽輪機(jī)在同樣轉(zhuǎn)速情況下,蒸汽消耗由每小時(shí)40.7噸下降為每小時(shí)39.6噸。