二分公司降本增效保高產(chǎn)工作側(cè)記
降本增效是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本保障,是企業(yè)持續(xù)提升管理水平和管控能力,增強抗風(fēng)險能力,拓寬生存空間的重要舉措。二分公司以精細化管理為抓手,牢固樹立過“緊日子”思想,堅持“一切成本皆可降”的原則,找準降本增效薄弱環(huán)節(jié),深挖系統(tǒng)潛能,自2019年8月至今,因煤耗降低增收利潤約312萬元;噸尿素電耗由130度降到120度,增收年利潤約384萬元,實現(xiàn)了企業(yè)低成本、高質(zhì)量發(fā)展。
管理+技改 走好增產(chǎn)降耗“大道”
降本節(jié)支始于心,提質(zhì)增效踐于行。
二分公司合成氨生產(chǎn)工藝主要是以煤為原料,在滿負荷生產(chǎn)下,每天就氣化車間原煤這一項,消耗量就達到了5000噸以上,因此,如何降低煤耗是二分公司實現(xiàn)降本增效的重要關(guān)注點之一。
為此,二分公司找準降本增效薄弱環(huán)節(jié),突出問題導(dǎo)向、堅持靶向發(fā)力,重新修訂煤炭管理辦法,從煤炭的采購與招標、取樣與檢驗、裝卸盤運與儲存、使用、結(jié)算及考核各個流程環(huán)節(jié)進行了清晰明確的規(guī)定和責任劃分;固定原煤供應(yīng)廠家,保障氣化爐穩(wěn)定運行;進行不同煤種配比試燒試驗,通過數(shù)據(jù)對比,摸索出適應(yīng)氣化爐爐況的煤種及原煤煤質(zhì)分析指數(shù)……一項項降煤耗、增產(chǎn)量的措施在二分公司上下實施開來。
“現(xiàn)在C爐的系統(tǒng)阻力多少?”“現(xiàn)在系統(tǒng)總阻力顯示0.118MPa,文丘里前后壓差……”每天早晨,二分公司副總經(jīng)理兼氣化車間主任王軍偉上班第一件事就是詢問當班班長夜里生產(chǎn)情況及氣化C爐的系統(tǒng)阻力。氣化爐的長周期穩(wěn)定運行是二分公司合成氨實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的關(guān)鍵。之前,氣化C爐在運行過程中一直出現(xiàn)系統(tǒng)阻力大、壓差大的問題,使得四臺爐頻繁加減負荷,引起爐況不穩(wěn),不能滿負荷穩(wěn)定運行。為了解決這一問題,氣化車間組織技改小組,通過與航天設(shè)計院研究商討,定方案定措施,利用9月份C爐大修期間對氣化C爐合成氣管道進行了技改。氣化C爐合成氣出口管道由之前的往北方向改為往南走,增加坡度約3-5度,使得合成氣管道長度減少了10米。通過此次技改,C爐氣化系統(tǒng)阻力明顯降低,由之前的0.28MPa降至0.12MPa,大大緩解了因爐壓高使得總氧量偏低,四臺爐頻繁調(diào)整的情況。穩(wěn)定的爐況,不斷地優(yōu)化,使得合成氨日產(chǎn)突破4000噸,煤耗出現(xiàn)逐步下降的良好態(tài)勢。
同時,氣化車間積極響應(yīng)降本增效號召,充分調(diào)動大家對降煤耗、增產(chǎn)量的參與度和積極性,根據(jù)車間實際制定了班組消耗和產(chǎn)量的評比機制,通過對每個班的耗煤量和臺爐氨產(chǎn)量進行統(tǒng)計,月底結(jié)算,根據(jù)排名以績效考核金的形式進行獎懲。評比機制的實施,徹底改變了員工從“要我做”的被動想法到“我要做”的思想。
管理+技改,雙管齊下,成效顯著。經(jīng)過核算,2019年8月、9月、10月三個月的噸氨煤耗分別是1.355、1.344、1.342,煤耗較預(yù)算煤耗1.360逐月下降,三個月累計減少煤量約4469噸,節(jié)約成本約300萬元。
挖潛+提質(zhì) 撬動高產(chǎn)低耗“杠桿”
中顆粒尿素單日產(chǎn)量達3039噸!縮二脲降至0.89%!電耗降至122度!一組組令人振奮的數(shù)字,是二分公司尿素車間以效益指標倒逼成本,不斷挖掘內(nèi)部潛能,持之以恒地開展技術(shù)攻關(guān)和工藝調(diào)整,摸索經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),實實在在推動革命性降本增效工作有效開展的最好證明。
自革命性降本增效工作開展以來,二分公司尿素車間在車間主任呂丙航的帶領(lǐng)下,始終秉承“有指標,有考核”原則,以高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低耗為目標,加強生產(chǎn)組織管理,層層細化產(chǎn)量、消耗指標,落實到每個班組,每位員工,月底統(tǒng)計,獎優(yōu)罰劣。實行同崗不同薪的績效工資模式,有效提高了員工操作責任心,營造出了良性競爭的氛圍,達到“千斤重擔大家挑,人人頭上有指標”的目的。
車間將質(zhì)量提升作為質(zhì)量管理的永恒目標,專門成立質(zhì)量攻關(guān)小組,特別邀請國外卡邦公司技術(shù)進行交流咨詢,認真查找總結(jié)中顆粒尿素縮二脲含量高原因。在原有的設(shè)備技改基礎(chǔ)上,不斷對一段蒸發(fā)溫度、真空度的工藝指標進行優(yōu)化,嘗試出最佳工藝指標,使影響中顆粒尿素質(zhì)量關(guān)鍵性指標縮二脲降至0.86%。并針對最佳指標編寫操作指南和考核方案,提高最優(yōu)指標達標率;通過降低壓包壓力,調(diào)整高壓洗滌器熱負荷,滿足高壓系統(tǒng)超負荷要求,穩(wěn)定了高壓系統(tǒng),有效降低高壓洗滌器尾氣去低壓吸收塔負荷,氨水槽介質(zhì)組分明顯下降。
車間還積極與行業(yè)先進公司進行各環(huán)節(jié)、全要素的對標,帶著“心連心尿素電耗為什么低?”的問題,到心連心公司調(diào)研,通過各方交流、揣摩,最終揪出制約電耗的根源。車間組織技術(shù)骨干著手謀劃壓縮機一段缸改造方案,幾經(jīng)試驗后,壓縮機一段缸改造成功了,噸尿素電耗從150度降至130度。他們沒有滿足于此,又繼續(xù)挖潛,將噸尿素電耗由130度降低到122度。
與此同時,車間還把提高壓縮機一入壓力作為技改重點,通過優(yōu)化工藝操作,提升系統(tǒng)生產(chǎn)負荷。車間利用班前班后會,使現(xiàn)場人員統(tǒng)一思想,加強巡檢,讓中控人員強化約束,正向激勵,以達到安全穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)連續(xù)運行。
功夫不負有心人,在他們的努力下,尿素壓縮機一入壓力由60KPa、62KPa,逐步提升到70KPa,充分激發(fā)了設(shè)備潛能。而每當系統(tǒng)負荷增加時,車間技改主管謝群力都會提前通知中控崗位,做好工藝指標的控制,做到預(yù)調(diào)微調(diào),使工藝操作更優(yōu)化合理,產(chǎn)能負荷顯著提升。
二分公司全體干部員工只爭朝夕、奮力攻堅,實現(xiàn)了“一穩(wěn)兩降”,為集團公司提質(zhì)增效夯實了堅強的基礎(chǔ),但他們?nèi)晕葱傅,以更加堅定的自信,向著更高的目標邁進。