當前,金象分廠尿素循環(huán)水實際需求水量為7500 m3,而最初設(shè)計方案為6000 m3尿素循環(huán)水量和1300 m3閉式循環(huán)水量,閉式循環(huán)水僅供二氧化碳壓縮機使用。針對設(shè)計嚴重不足情況,尿素車間上下齊心協(xié)力,通過技術(shù)改造及工藝調(diào)整,最終將二氧化碳壓縮機改為使用尿素循環(huán)水,閑置了往年夏季都要運行的閉式循環(huán)水系統(tǒng),僅此一項每月可節(jié)省電費約15萬元,今年停運4個月,預計比往年可節(jié)省電費約60萬元。
針對回流冷循環(huán)水冷量不足情況,尿素車間統(tǒng)籌謀劃,改造增大循環(huán)水調(diào)節(jié)閥副線管經(jīng),由原來的DN80改至DN200,在對低調(diào)水冷卻器增加反洗頻次的基礎(chǔ)上,在泵進口增加冷脫鹽水補水,有效降低了低調(diào)水溫度,提高了回流、低壓冷凝吸收效果,氨耗由原來的570kg/t降到了567kg/t,初步核算每月可降低氨耗30余萬元。
另外,尿素車間還在降低次品率上狠下功夫,利用工藝調(diào)節(jié)手段,延長夏季的噴頭更換周期,從15天延長至25-30天,有效減少了倒噴頭過程次品產(chǎn)出數(shù)量。與此同時,尿素車間還加強形勢任務(wù)宣講,引導干部職工以提升產(chǎn)品質(zhì)量為己任,主動加大包裝料倉的清理頻次,最大限度減少了尿素結(jié)塊情形,提高了成品率。
通過以上措施,尿素車間實現(xiàn)了連續(xù)三個月穩(wěn)定運行,為實現(xiàn)企業(yè)扭虧脫困奠定了堅實基礎(chǔ)。