聚酯切片裝置達標(biāo)達產(chǎn)并實現(xiàn)盈利;乙二醇裝置達到設(shè)計產(chǎn)量目標(biāo),實現(xiàn)煤制乙二醇技術(shù)發(fā)展的新突破;自主研發(fā)的新型催化劑首次試用成功,產(chǎn)品全部合格……
一個個新紀(jì)錄,一項項新突破,使安化集團產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,技術(shù)也持續(xù)升級,科技創(chuàng)新已成為安化集團扭虧脫困和展翅騰飛的抓手。
據(jù)統(tǒng)計,2018年安化集團生產(chǎn)合成氨14.85萬噸、尿素20.38萬噸、甲胺16.67萬噸、DMF10.53萬噸、保險粉2.97萬噸、聚酯切片32.95萬噸、乙二醇17.37萬噸;全年實現(xiàn)產(chǎn)值70.63億元,同比增長23%;營業(yè)收入102.36億元,較計劃增長7.74%。
健全創(chuàng)新機制
安化集團明確“科技是第一生產(chǎn)力”的理念,制訂出臺了《科技創(chuàng)新市場化管理辦法》《關(guān)于廣泛開展職工“五小”經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動的意見》等一系列科技管理激勵機制和運行制度,將優(yōu)勢資源向科技創(chuàng)新、技術(shù)改造傾斜,每半年對技術(shù)創(chuàng)新成果、管理創(chuàng)新成果獎勵一次。
公司鼓勵研發(fā)人員、項目負(fù)責(zé)人、車間技術(shù)人員及工人在內(nèi)的全體員工對公司每臺設(shè)備、每道工序流程開展研討,提出有利于提升產(chǎn)品性能或降低生產(chǎn)成本的方法或建議,對被采納的合理化建議公司給予相應(yīng)獎勵。
2018年,公司獎勵各類優(yōu)秀科技創(chuàng)新成果、管理創(chuàng)新成果、實用型專利、合理化建議的獎金累計達37萬元,極大地調(diào)動了廣大員工開展生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新的積極性,營造了濃厚的創(chuàng)新氛圍。
建設(shè)創(chuàng)新隊伍
科技創(chuàng)新,人才是關(guān)鍵。近年來,該公司積極營造職工多通道的職業(yè)發(fā)展環(huán)境,根據(jù)不同專業(yè)技術(shù)人才成長規(guī)律和特點,制訂科學(xué)合理、行之有效的人才培養(yǎng)計劃。在人才培養(yǎng)模式上,集團以內(nèi)部培訓(xùn)為主,通過“師帶徒”“技能講堂”“創(chuàng)新工作室”“技術(shù)比武”“崗位練兵”等形式多樣的培訓(xùn),加快改善干部、技術(shù)人員、管理人員和員工的知識和能力結(jié)構(gòu)。
同時,安化集團還以高等院校和社會培訓(xùn)資源為補充,根據(jù)人才的能力短板進行智力引進,外聘行業(yè)專家或科研院所專家教授來廠授課。通過雙向培訓(xùn),讓科技人員長知識、開眼界、拓寬創(chuàng)新思路,提升了員工的整體創(chuàng)新能力。
2018年度,安化集團共有3項成果榮獲省級QC成果獎,13項成果榮獲市級QC成果獎。共申請專利22項,獲得授權(quán)專利15項。2人被授予安陽市青年科技專家稱號, 12名職工在省、市各類技術(shù)比武中獲獎。
補齊創(chuàng)新短板
2018年以來,安化集團以轉(zhuǎn)型發(fā)展為契機,集合全公司技術(shù)力量,狠抓技術(shù)創(chuàng)新。立足19種產(chǎn)品產(chǎn)能釋放,先后投資5095萬元實施了31項技改項目,消除技術(shù)薄弱環(huán)節(jié)。
龍宇新材料公司聚酯裝置自投產(chǎn)以來,由于設(shè)計及設(shè)備的先天原因,一度只能單線運行。而通過推進循環(huán)泵機封潤滑優(yōu)化、污水處理裝置技改、蒸汽余熱綜合利用、加熱爐煙氣排放指標(biāo)優(yōu)化等技術(shù)攻關(guān)改造后,制約系統(tǒng)滿負(fù)荷運行的瓶頸難題得到解決,裝置實現(xiàn)了雙線連續(xù)穩(wěn)定運行,去年1~8月份產(chǎn)量同比增長達73%。
乙二醇分公司將原后系列0.3%鈀含量的催化劑移裝至前系列反應(yīng)器,同時另購0.34%鈀含量的新催化劑裝至后系列反應(yīng)器,有效延長了催化劑的使用年限,降低了生產(chǎn)成本,保證了乙二醇裝置負(fù)荷穩(wěn)步提升,2018年乙二醇裝置負(fù)荷基本穩(wěn)定在97%以上,在國內(nèi)同類裝置中率先實現(xiàn)達標(biāo)達產(chǎn)。
安化集團九久保險粉裝置采取精餾油分離、EO消耗管控及母液管控等多種專項技改和管控措施后,主要原料消耗不斷下降,噸耗EO、甲酸鈉及平均單釜產(chǎn)量均創(chuàng)歷史最好水平。