“陳主任,今天硫銨產(chǎn)量21.80噸,昨天硫銨產(chǎn)量20.55噸,前天硫銨產(chǎn)量20.28噸……”,這是來自豐喜集團(tuán)泉稷公司脫硫包裝現(xiàn)場閆師傅的聲音。
自1#220噸鍋爐脫硫改造投運(yùn)后,硫銨產(chǎn)量從以前的5噸/天提高到現(xiàn)在的20噸/天,出料時(shí)間由每天的14個(gè)小時(shí)減少到6個(gè)小時(shí),不僅提高了硫銨產(chǎn)量,還改善了脫硫工藝,同時(shí)降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
1個(gè)月前,脫硫裝置出現(xiàn)硫銨產(chǎn)量低,煙囪拖尾嚴(yán)重,氨水消耗量增大等現(xiàn)象,為更好地解決這些問題,該公司常務(wù)副經(jīng)理宋文戈帶領(lǐng)熱力車間及技改處研究討論,最終決定對脫硫塔進(jìn)行改造。具體實(shí)施是在脫硫塔底增加了一套曝氣管,塔外新增了一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),從而對脫硫塔硫銨液進(jìn)一步氧化和對塔液進(jìn)行二次氧化,解決了塔底容易積料的問題,改造后開兩臺(tái)離心機(jī),縮短出料時(shí)間,提高了硫銨產(chǎn)量。
工藝方面則通過降低氧化槽硫銨液密度,使氧化槽吸收二氧化硫效果更好,將氧化槽pH值調(diào)整到6.0~6.2,用氨水量減小,改善了煙囪拖尾現(xiàn)象。
1#鍋爐脫硫改造后成效顯著,目前該公司正在對2#鍋爐脫硫進(jìn)行改造。