截止8月16日,化肥分公司20裝置1#聯(lián)壓機組連續(xù)穩(wěn)定運行突破103天,刷新化肥分公司大型壓縮機組連續(xù)穩(wěn)定運行時間紀錄。
夏季高溫,既考驗著運行機組,也考驗著檢修團隊。103,簡單的數(shù)字背后,是全體隊員的汗水和智慧。
2#聯(lián)壓機組連續(xù)穩(wěn)定運行時間早已破百天。相同的運行環(huán)境,同樣的檢維修方案,為什么其余機組連續(xù)穩(wěn)定運行時間始終超不過兩個月。這個問題曾一度困擾著我們檢修團隊。
“表面看,所有的外部因素均相同,但機器本身的運行狀態(tài)卻是不同的。因此,我們應該具體問題具體分析,有針對性地制定檢維修方案!”設備副主任金開進說。
一語驚醒夢中人!經(jīng)過反思,大家不再執(zhí)著于固定的檢維修模式,開始摸索各機組的運行規(guī)律,研究各機組的故障記錄。反復對比后,存同求異,針對各機組特點,制定不同的檢維修方案,以保證機組長周期穩(wěn)定運行。
“用DC氣閥式止回閥替換空四出原翻板式止回閥,使止回閥開閉動作與壓縮機的排氣過程同步,從而消除氣流脈動,降低安全風險。另外,1#機五段進口緩沖罐常有油水,可增加一倒淋,排除油水,防止油水進行氣缸!”工藝副主任王軍說。
“1#機各級緩沖罐積碳情況較其余機組嚴重,建議縮短檢查周期,以保證氣道暢通。”對比各機組維修記錄后,喻貴倫提出建議。
“注油量也應根據(jù)實際情況作適當調(diào)整。1#機五段填料溫度較高,建議取上限,控制在17~19滴/分鐘,其余段可取下限,控制在14滴/分鐘即可。另外,空四段填料燒毀頻率較高,我建議增加一組注油點。”設備副主任金開進說。
這一系列針對性極強的舉措,直擊1#聯(lián)壓機組運行軟肋,從根本上解決了四五段填料超溫的問題。此外,高壓段氣閥彈簧采用新型材料,極大地延長了氣閥使用壽命,為1#機組長周期穩(wěn)定運行打下了基礎。
“盡管方案的制定及實施過程充滿了艱辛,但效果卻令人非常滿意。”金開進說道。“目前,1#機組已完成全部檢修項目,為下一長周期穩(wěn)定運行做好了準備。”