為進一步實現提質降本、新舊動能轉換,晉開公司聯合車間變廢棄的氨加工酸槽為循環(huán)槽,與閑置再生槽組成一套新的再生系統(tǒng)投入生產系統(tǒng),目前此系統(tǒng)運行狀況良好。
聯合車間Ⅰ系統(tǒng)凈化經大聯醇改造后,變脫工段變脫塔出現阻力大,有堵塔,帶液現象。扒塔后,氧化再生槽泡沫仍不好,難以形成有效的泡沫層,經車間多方面研究分析,初步判定為氧化再生槽內件有問題。如系統(tǒng)停車檢修會造成重大經濟損失,車間針對這一問題,深入分析,集思廣益,利用閑置的再生槽,變廢棄的氨加工酸槽為循環(huán)槽組成一套新的再生系統(tǒng)投入生產,即滿足系統(tǒng)減量時的單塔生產,也可對原有的再生槽切出進行檢修。新上再生系統(tǒng)共資金投入30萬,可帶來經濟效益350萬。新再生系統(tǒng)于6月25日投入使用至目前運行狀況良好。
此次技改,既穩(wěn)定了生產,節(jié)約了成本資金投入,也創(chuàng)造了更大的經濟效益。聯合車間緊隨公司改革步伐,把“節(jié)能降耗,提質增效”作為有力抓手,挖潛增效,修舊利廢,不斷進行優(yōu)化改造,以開源節(jié)流、節(jié)本增效為公司持續(xù)發(fā)展提供強硬支撐。