為提高檢修效率,持續(xù)做好降本增效工作,晉開(kāi)公司檢修車(chē)間技術(shù)組通過(guò)制作試壓筒體,實(shí)現(xiàn)了三種規(guī)格水冷器的試壓工作在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行檢修。在投入使用后,不僅實(shí)現(xiàn)了檢修作業(yè)的安全高效,同時(shí)為公司節(jié)約資金近60萬(wàn)元。
合成車(chē)間6M50壓縮機(jī)檢修一二三段水冷器時(shí),通常采用的是停車(chē)后利用設(shè)備自身筒體用生產(chǎn)氣進(jìn)行試壓、試漏,再吊出進(jìn)行堵漏的方法。由于生產(chǎn)氣的特殊性質(zhì),檢修只能在停車(chē)后方可進(jìn)行工作,影響設(shè)備長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
如何能既不使用生產(chǎn)氣又能提高生產(chǎn)周期的檢修方法呢?帶著疑問(wèn),檢修二車(chē)間技術(shù)組一頭扎進(jìn)現(xiàn)場(chǎng),通過(guò)多次實(shí)地考察,對(duì)比材料,最終經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)、制作、安裝做出了一個(gè)試壓筒體。待檢修的水冷器可直接吊出放入試壓筒體,用壓縮氣進(jìn)行試壓、試漏,不再依靠壓縮機(jī)自身筒體用生產(chǎn)氣進(jìn)行試壓、試漏,既消除了生產(chǎn)工藝氣試壓的危險(xiǎn),又達(dá)到了降本增效的目的。
為了讓試壓筒體發(fā)揮更高能效,技術(shù)組不斷創(chuàng)新,在試壓筒體上加裝了兩個(gè)轉(zhuǎn)換法蘭,通過(guò)轉(zhuǎn)換法蘭,做到了三種不同規(guī)格水冷器的試壓工作可以在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行試壓、試漏。同時(shí)為了提高材料利用率、節(jié)約材料成本,技術(shù)組在筒體和轉(zhuǎn)換法蘭上加工溝槽,將原有的石棉板密封改為膠圈密封,有效通過(guò)修舊利廢做好水冷器的備件工作,大大減少搶修時(shí)間。
試壓筒體改造技術(shù),既節(jié)約成本、安全實(shí)用,還達(dá)到了提能增效的作用。目前該技術(shù)改造已經(jīng)在晉開(kāi)公司合成、聯(lián)合兩個(gè)車(chē)間一二三段水冷器的試壓堵漏中推廣使用,效果良好。