二期甲醇裝置空分液氧泵是空分片區(qū)的關(guān)鍵設(shè)備,其電機的運行工況一直備受電氣專業(yè)關(guān)注,尤其是進入夏季,隨環(huán)境溫度的升高,電機軸承溫度飆升。于是拉遮陽網(wǎng)、安裝降溫風(fēng)管、專人重點巡檢等等,多種措施及時并舉,保障了液氧泵電機的安全穩(wěn)定運行。
據(jù)了解,二期空分液氧泵電機運行轉(zhuǎn)速高達3000多轉(zhuǎn),高速帶載運行,電機本體產(chǎn)生大量的熱。熱量的積聚,會導(dǎo)致電機本體部分零部件損壞,進而可能造成液氧泵跳車事故的發(fā)生。在5月25日的日常巡檢中,電氣檢修人員敏感地發(fā)現(xiàn),1#液氧泵電機本體振動較大。經(jīng)測振儀檢測發(fā)現(xiàn),電機上軸承處振動值超過振動指標(biāo),電氣專業(yè)立即對1#液氧泵電機采取特別監(jiān)護運行。經(jīng)過連續(xù)幾天的監(jiān)護,發(fā)現(xiàn)電機聲音無異常,溫度尚可,但振動值一直超標(biāo)。出于安全運行考慮,為徹查隱患,電氣專業(yè)決定對其進行停機檢修。29日,電機解體檢修工作在電機修理廠房內(nèi)連夜展開。
在電機解體后發(fā)現(xiàn),電機軸承內(nèi)油脂已變色,但軸承完好。如果再晚一步檢修,勢必造成油脂變質(zhì),潤滑不暢,電機抱軸,液氧泵跳車的事故。值得一提的是,在這次檢修時,經(jīng)電氣專業(yè)以及請教相關(guān)專業(yè)人士共同討論、分析認為,潤滑油脂變色,與熱量的積聚有很大關(guān)系,有效地散熱,就可以延長油脂的使用壽命。于是電氣人員對電機做了個“小改造”,在電機的軸承處安裝上自制風(fēng)管,接通液氮循環(huán),以達到降溫、安全運行的效果。