近段時間,由于系統(tǒng)加減量比較頻繁,致使氨耗總是居高不下。自3月1日起,三寧公司尿素負荷開始穩(wěn)定在26000m3/h,平均班產氨耗在576tN/Tur左右,較以往的氨耗(572tN/Tur)高出了不少。為此車間開展了一場“降低氨耗”的攻關戰(zhàn)。
據(jù)了解,在這段非常時期里,車間對工藝管理人員以及運行操作人員實行了嚴厲的獎懲機制。車間提出:全月氨耗低于572tN/Tur的班組將給予300元獎勵,不達標的班組則予以考核。這一舉措強有力的調動了大家的積極性。
首先,車間對系統(tǒng)的調節(jié)更加謹慎,對操作指標執(zhí)行更加嚴格,精益求精。為平衡汽提塔與中壓系統(tǒng)負荷,車間要求對甲銨液濃度進行跟班分析、對比、調整,逐一對低壓、中壓、解吸等系統(tǒng)以及放空進行了精細排查,以防泄露。同時,車間將循環(huán)壓力由以前的0.38MPa降至0.30MPa,提升精餾的分解效果,增加回收量,保證系統(tǒng)的最佳運行狀態(tài)。
通過共同努力,氨耗逐漸下降。截止目前為止,班產氨耗已經(jīng)低于572tN/tur,這一場“降低氨耗”的攻關戰(zhàn)已初見成效。