巴陵石化煤化工部以安全平穩(wěn)為基礎(chǔ),多舉措節(jié)能,2月份各項能耗同比進一步優(yōu)化,其中單月每噸合成氨綜合蒸汽消耗1.882噸,創(chuàng)歷史最佳水平,月度同比節(jié)約蒸汽3.73萬噸。
合成氨綜合蒸汽消耗是煤化工部主要經(jīng)濟技術(shù)考核指標,直接影響效益。2月份,該部加強煤氣化裝置上下游協(xié)調(diào),在持續(xù)低溫天氣下將合成氨裝置有效氣負荷穩(wěn)定控制在96.07%的高負荷。他們加強組織裝置現(xiàn)場隱患排查,班組員工仔細巡檢,及時發(fā)現(xiàn)并聯(lián)系處理高壓蒸汽管撕裂和低壓蒸汽過熱器設(shè)備工藝氣泄漏等兩起重大設(shè)備隱患,處置了鍋爐給水泵跳車等隱患10多項次,穩(wěn)控裝置安全、高負荷生產(chǎn),為裝置降低消耗提供了保障。
該部前階段實施的低溫甲醇洗裝置冷量回收等技改措施,也為降低蒸汽消耗提供了支撐。合成氨裝置技術(shù)骨干不斷摸索優(yōu)化,持續(xù)改進控制方法,2月份低溫甲醇洗冷量回收量達到項目投用近一年來最高值,有效降低了氨冰機的蒸汽消耗。
該部還在蒸汽優(yōu)化上摳細節(jié),挖掘粗煤氣提溫持續(xù)改進項目潛能,將粗煤氣溫度穩(wěn)定控制在165攝氏度,以降低變換水汽比降低蒸汽消耗;在保證大機組安全運行的同時,優(yōu)化合成氣壓縮機運行,優(yōu)化蒸汽梯級利用,降低中壓蒸汽用量,提高系統(tǒng)內(nèi)中壓廢鍋的產(chǎn)氣量;實施循環(huán)水風機優(yōu)化持續(xù)改進項目,控制循環(huán)水出水溫度,提高透平做功效率,也降低了蒸汽消耗。