截止到2018年1月31日,渭化公司三期年產(chǎn)40萬噸甲醇合成裝置本爐甲醇合成觸媒已經(jīng)運行38個月,合計生產(chǎn)甲醇產(chǎn)品130萬噸,平均每立方米觸媒產(chǎn)甲醇高達2.82萬噸,遠遠超出觸媒生產(chǎn)廠家統(tǒng)計的2.0萬噸平均值,在同行業(yè)中處于絕對領先水平。
三期甲醇合成觸媒選用的是目前甲醇合成行業(yè)普遍采用的銅基催化劑,其主要組份CuO/ZnO/Al2O3(Cu-Zn-Al),共裝填46m3。根據(jù)該套裝置上一爐觸媒運行的數(shù)據(jù)分析,本該在2017年3月份更換觸媒,但是技術(shù)員對比分析了多項重要參數(shù),判斷本爐觸媒可繼續(xù)使用。由于甲醇合成觸媒的運行時間直接決定三期裝置的大檢修時間,為了保證觸媒持續(xù)穩(wěn)定運行,同時防止轉(zhuǎn)化率斷崖式下跌造成的不利局面,生產(chǎn)部和雙甲車間聯(lián)合制定了多項措施。一是要求合成工段技術(shù)員每兩周匯總數(shù)據(jù)并給出指導性建議。匯總數(shù)據(jù)包括甲醇產(chǎn)量、床層熱點溫度、反應轉(zhuǎn)化率、噸甲醇耗氣量等,并通過與上爐觸媒橫向比較和本爐各時間段縱向比較得出結(jié)論,給出裝置運行的指導性意見。二是精心維護,消除對觸媒運行周期影響的不利因素。由于原料氣體組份、負荷穩(wěn)定程度等都會影響觸媒運行周期,特別是原料氣中的硫化氫會使銅基催化劑中毒失活,車間要求氣化、凈化、機組工段全力配合,根據(jù)合成工段要求調(diào)整好CO、CO2組份和循環(huán)氣量,尤其是在系統(tǒng)負荷大幅度波動時一定要保證原料氣中硫化氫的完全脫除。三是克服困難,保證甲醇產(chǎn)品質(zhì)量。雖然甲醇合成觸媒運行時間延長產(chǎn)生的效益顯而易見,但反應末期副反應增加帶來的壓力也不容忽視。為了使甲醇產(chǎn)品的優(yōu)等品率保持100%,在精餾工段長時間滿負荷運行的前提下,合成工段不斷突破技術(shù)和管理瓶頸,從循環(huán)水溫度、蒸汽用量、回流量、添加藥品量等方面入手,不斷改進、嚴格控制,使甲醇中的乙醇含量始終穩(wěn)定在20ppm以內(nèi),為甲醇產(chǎn)品的質(zhì)量增加了保障。
目前三期甲醇合成觸媒轉(zhuǎn)化率在55%左右,根據(jù)指示,雙甲車間一方面堅持做好數(shù)據(jù)匯總,階段性評估運行時間,另一方面扎實準備檢修工作,從年度生產(chǎn)任務目標大局綜合考慮,科學決定觸媒更換時間。