2017年,晉煤天慶公司從小處抓起,深度挖潛,本著“干毛巾里擰出水”的思想,圍繞余熱多、煤制天然氣液化時(shí)循環(huán)氣量大、煤氣水汽提工段蒸汽消耗量大等問題,成立專題項(xiàng)目組,集思廣益,經(jīng)過摸底、調(diào)研和論證,項(xiàng)目多點(diǎn)開花,投運(yùn)后效果明顯,不僅做到了節(jié)能減排,還取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,初步計(jì)算,2017年,多項(xiàng)重點(diǎn)技改技措項(xiàng)目的投運(yùn),創(chuàng)造了3389余萬元的經(jīng)濟(jì)效益。
余熱綜合回收利用項(xiàng)目初見成效。針對全公司冷凝液溫度高、低壓蒸汽富裕的現(xiàn)象,晉煤天慶公司充分回收低位熱能,對余熱進(jìn)行回收利用,取得了良好的效果。目前,已投運(yùn)的余熱回收利用裝置包括全廠冷凝液余熱、鍋爐除氧后蒸汽余熱、汽輪發(fā)電機(jī)過量的0.6MPa蒸汽、尿素裝置副產(chǎn)0.3Mpa蒸汽余熱、尿素高調(diào)水余熱。每小時(shí)凈發(fā)電5200Kw(凈發(fā)電量為實(shí)際發(fā)電量減去機(jī)組自用電量),全年可發(fā)電3744萬Kw,按照目前本地電價(jià),產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益2321余萬元。
煤制天然氣(SNG)脫碳裝置投運(yùn),效果明顯。煤制天然氣液化時(shí),若SNG中CO2氣體含量高,容易造成冷箱凍堵,導(dǎo)致冷箱運(yùn)行不穩(wěn)定。為了控制CO2含量,生產(chǎn)中采取控制SNG中甲烷含量不得超過92%的方法,這造成了SNG液化時(shí)循環(huán)氣(主要成分為CO、H2,集中回收后通過壓縮機(jī)加壓再次進(jìn)入系統(tǒng)參與反應(yīng))的增加,由于壓縮機(jī)打氣量的限制,每小時(shí)約有1000Nm3/h的放空,不僅增加了能耗,造成有效氣的浪費(fèi),也降低了生產(chǎn)效率。為了解決這一問題,晉煤天慶公司新上一套脫碳裝置,對進(jìn)冷箱的原料氣進(jìn)行CO2脫除,如此不僅可以控制CO2含量,保證冷箱穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)提高了SNG中甲烷含量,降低循環(huán)氣含量,提高生產(chǎn)效率。該脫碳項(xiàng)目于2017年11月8日投運(yùn),目前運(yùn)行穩(wěn)定,SNG純度可穩(wěn)定在98%以上,噸LNG耗氣1450Nm3/h,循環(huán)氣全部通過壓縮機(jī)加壓進(jìn)入系統(tǒng),僅放空一項(xiàng),全年可減少放空氣體約72萬立方,按粗煤氣0.4元/方折算,可節(jié)約成本288萬元。
煤氣水汽提裝置改造效果初顯。碎煤加壓氣化爐產(chǎn)生的煤氣水處理過程中需用5.0MPa蒸汽進(jìn)行汽提,汽提后的蒸汽一般返回氣化爐使用,但由于汽提后的蒸汽中氨氮含量較高,還有部分H2S氣體,回爐使用會(huì)造成氣化爐爐況波動(dòng),同時(shí)設(shè)備腐蝕加劇,降低設(shè)備使用壽命。針對這一問題,晉煤天慶公司于設(shè)計(jì)院合作,新上一套蒸酸脫氨裝置代替原汽提裝置。目前,該裝置流程已打通,開始試運(yùn)行。從試車運(yùn)行來看,該裝置不僅可以節(jié)約高品質(zhì)蒸汽用量,每天還可以副產(chǎn)10噸液氨,長期運(yùn)行下去,也將取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。初步估算,僅液氨產(chǎn)量,一年即可增加3000噸,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益780余萬元。
晉煤天慶公司立志于建設(shè)中國現(xiàn)代新型煤化工示范企業(yè),其在技改技措上的關(guān)注與投入是積極的,持續(xù)的,也只有通過對技術(shù)的關(guān)注,對細(xì)節(jié)的重視,對流程的優(yōu)化,才會(huì)使企業(yè)走上一條健康發(fā)展的道路。