近期,在環(huán)境保護(hù)日益趨嚴(yán)政策環(huán)境下,根據(jù)運(yùn)城市環(huán)保局檢查組檢查整改要求,聞喜分公司為實(shí)施清潔文明生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)排放。防止造氣工段煤氣發(fā)生爐煙囪排煙產(chǎn)生大氣污染,利用系統(tǒng)停車大檢修機(jī)會,以技術(shù)改造活動為切入點(diǎn),推進(jìn)造氣煙囪改造進(jìn)程。在之前8萬噸造氣煙囪噴淋改造成功運(yùn)用的基礎(chǔ)上,結(jié)合取得的成熟經(jīng)驗(yàn),針對12萬噸造氣爐煙囪無任何除塵設(shè)施,受煤質(zhì)制約極易排放黑煙造成煙氣粉塵濃度超標(biāo)形成大氣污染,影響環(huán)境保護(hù)的不利因素。通過在煙囪部位增加噴霧除塵裝置,有效控制煙塵,促進(jìn)達(dá)標(biāo)排放。
據(jù)了解,聞喜分公司12萬噸合成氨系統(tǒng)生產(chǎn)過程中,采用常壓固定床間歇?dú)饣ㄖ茪猓Ia(chǎn)遇到停爐下灰,回收閥處于關(guān)閉狀態(tài)時,煙囪閥開啟后煙氣放空,造氣爐至煙囪段管內(nèi)殘留的粉煤會通過煙囪排入大氣,由于煙囪無任何除塵設(shè)施,偶爾導(dǎo)致煙囪排放黑煙造成空氣污染。因此,需對十臺造氣進(jìn)行改造并增加噴淋除塵設(shè)施。新增的10套煙囪噴淋除塵裝置使用造氣循環(huán)水對煙囪進(jìn)行噴淋洗滌,用以除去粉塵達(dá)標(biāo)排放,噴淋污水通過管道回收至造氣循環(huán)水系統(tǒng)。原理是一定壓力的水進(jìn)入螺旋噴嘴后,形成霧狀水滴,在煙囪里噴淋而下,與向上排放的灰塵廢氣逆向混合,在煤灰塵顆粒的表面張力作用下,煤灰塵細(xì)小顆粒之間相互碰撞,逐漸凝聚到一起變成較大顆粒,重力逐漸增大,且水滴在降落過程中落在煤塵上形成向下沖力,向下的合力大于氣流給予煤塵向上的曳力時,煤灰塵便向下移動落到煙囪底部。在煙囪制作過程中,底板加工成斜坡型,在斜坡底板的最上部加入沖洗水,將落在煙囪底板上的煤灰塵沖走,防止煤灰塵在底板上沉積,沖洗水夾帶煤灰塵流入煙囪下面的水封中,從水封上部溢流口排出。形成一個除塵循環(huán)。
此技術(shù)項(xiàng)目保持煙囪上部800mm直徑不變,將煙囪下部直徑由原900mm變?yōu)?000mm,高度為2500mm;在煙囪高度2.5米處,呈120度角引入三個螺旋嘴噴頭。噴淋水霧要求覆蓋煙囪橫截面積,但噴水量不宜過大,否則會造成煙囪阻力增大,排氣不暢。煙囪底部新增排水口和高度800mm水封,作用是加水后從下部封閉煙囪,收集沖洗水及煤灰塵,防止空氣進(jìn)入煙囪與造氣爐卸壓操作時與煤氣混合形成爆炸性氣體。
此改造項(xiàng)目材料、安裝、防腐等費(fèi)用共計(jì)投資65萬元,項(xiàng)目實(shí)施并系統(tǒng)投運(yùn)后可達(dá)到環(huán)保減排要求,實(shí)現(xiàn)造氣系統(tǒng)煙氣的達(dá)標(biāo)外排,改善周圍大氣環(huán)境,提高公司對外形象。通過在煙囪上增加噴霧除塵裝置,造氣爐內(nèi)的煤灰塵帶出物在放空氣出煙囪前落到煙囪底部,隨沖洗水流入造氣循環(huán)水沉淀池,既減少了放空氣中污染物的帶出量,又能回收煤塵,具有環(huán)保和經(jīng)濟(jì)的雙重效益。
加裝塔后分離器 優(yōu)化后工段工藝
凈化車間工段在生產(chǎn)過程中始終以技術(shù)改造為抓手,在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上,以“五小”活動為突破口,尋求工藝、設(shè)備故障的最佳處理途徑。爭取以最小的投資解決設(shè)備的大問題。針對長期以來脫硫塔后半水煤氣的帶液引起的后工段工藝波動,凈化車間積極組織技術(shù)力量認(rèn)真查看現(xiàn)場,分析運(yùn)行數(shù)據(jù),提出合理化改造建議,加強(qiáng)總工辦、技改部門溝通和協(xié)調(diào),最終形成問題解決方案經(jīng)審批后于大修過程中進(jìn)行了實(shí)施。
通過技術(shù)部門對項(xiàng)目建設(shè)的必要性進(jìn)行綜合分析,最終形成技改項(xiàng)目建議書,對項(xiàng)目的實(shí)施步驟、現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行、技術(shù)方案進(jìn)行了進(jìn)一步確定。據(jù)了解,凈化工段一次脫硫工藝流程為:經(jīng)羅茨風(fēng)機(jī)加壓后的半水煤氣進(jìn)入冷卻塔降溫后,在預(yù)脫硫塔底部與從上而下的脫硫液逆流接觸,首次脫除半水煤氣中一部分硫化氫。然后,半水煤氣從預(yù)脫塔頂部流出再進(jìn)入脫硫塔底部與從自上而下的脫硫液第二次逆流接觸脫硫。氣體流出脫硫塔后再經(jīng)清洗塔進(jìn)行清洗、降溫后,進(jìn)入脫硫后靜電除焦再次脫除焦油后,半水煤氣送往壓縮機(jī)一進(jìn)。但是目前脫硫的脫硫塔運(yùn)行效果較差,主要體現(xiàn)在兩個方面:一方面脫硫塔出口氣體夾帶脫硫液進(jìn)入清洗塔,清洗后的污水進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),致使循環(huán)水水質(zhì)超標(biāo),影響后工序變換觸媒的穩(wěn)定運(yùn)行;另一方面脫硫塔出口氣體進(jìn)入靜電除焦前夾帶脫硫液,影響靜電除焦的運(yùn)行效果,進(jìn)而影響壓縮機(jī)的打氣量。
鑒于以上情況,凈化車間通過對目前脫硫工段的運(yùn)行情況和設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析與討論,決定采取在脫硫塔后增加氣液分離器方式,減少脫硫塔后半水煤氣的帶液量。并綜合考慮預(yù)脫硫塔鮑爾環(huán)和格柵填料尺寸、溶液循環(huán)量、處理氣量等數(shù)據(jù)因素。提前預(yù)制設(shè)備、準(zhǔn)備材料根據(jù)總工辦出具的技術(shù)實(shí)施方案在大修中組織技術(shù)力量進(jìn)行實(shí)施。
該技術(shù)改造項(xiàng)目土建基礎(chǔ)、制作安裝、材料、防腐等投資估算約30萬元,新增分離器采用內(nèi)部無部件的氣體側(cè)旋旋風(fēng)分離式結(jié)構(gòu)。改造成功并系統(tǒng)投運(yùn)后可以從根本上解決脫硫塔出口氣體帶液問題,改善循環(huán)水水質(zhì),延長變換觸媒使用時間。