晉豐聞喜分公司通過對工藝運(yùn)行對比分析發(fā)現(xiàn),煤耗指標(biāo)偏高,生產(chǎn)效果不理想。為了改善成本居高的不利現(xiàn)狀,該公司聘請專家從入爐煤篩分、風(fēng)壓控制、蒸汽供給等關(guān)鍵條件入手對造氣工藝開展節(jié)能會診,對白煤消耗情況進(jìn)行詳細(xì)的的檢查分析。通過專家組現(xiàn)場診斷、研究和巡查,該公司針對問題,逐條整改,取得了較為理想的效果。
該公司在細(xì)節(jié)上加強(qiáng)管理,班班測量煤倉、分析數(shù)據(jù)、查找波動原因,從細(xì)節(jié)入手實(shí)施精細(xì)化管理。例如:在原料車過磅過程中必須停穩(wěn)后計(jì)數(shù),嚴(yán)禁在行駛過程中進(jìn)行計(jì)量;過磅司機(jī)必須要在過毛重、皮重時集中在統(tǒng)一地點(diǎn),避免人體重量產(chǎn)生誤差。對造氣工藝流程、設(shè)備安裝路線和部位進(jìn)行全面系統(tǒng)梳理,通過對造氣爐運(yùn)行規(guī)律、工藝控制指標(biāo)、入爐煤的摻燒比等進(jìn)行深入分析,形成了一套科學(xué)有效的工藝優(yōu)化方案。從原料煤煤種的選擇、搭配、運(yùn)輸、加工環(huán)節(jié)入手,配比均勻,及時掌握煤種變化,提前調(diào)整工藝參數(shù)及蒸汽用量,穩(wěn)定爐況;控制好煤氣發(fā)生爐的有效碳層,降低上點(diǎn)溫度,增加造氣爐的蓄熱能力減少熱損失,提高單爐發(fā)氣量并穩(wěn)定爐況。減少造氣爐床層阻力,提高鼓風(fēng)機(jī)吹風(fēng)效率,減少吹風(fēng)時間,使吹風(fēng)氣中CO含量降至控制指標(biāo)(6.0%)以下。進(jìn)一步降低原料煤耗,并根據(jù)煤的揮發(fā)份、硫份、熱穩(wěn)定性和化學(xué)活性等指標(biāo)情況正確調(diào)配摻燒量,使其優(yōu)勢互補(bǔ)。保證煤氣中的揮發(fā)份和硫化物對后工段的正常生產(chǎn)不會造成影響,使?fàn)t內(nèi)成渣阻力均勻,降低殘?zhí)柯省Mㄟ^嚴(yán)格考核煤氣爐運(yùn)行工況條件,提升了生產(chǎn)指標(biāo)合格率。使?fàn)t況波動小、保持穩(wěn)定狀態(tài)。
通過以上舉措,該公司白煤消耗得到了有效的控制,確保了造氣工段的半水煤氣生產(chǎn)達(dá)到較低的煤耗指標(biāo),平均噸氨白煤消耗由之前的1160kg降至1125kg左右,每噸氨節(jié)省生產(chǎn)成本32元,取得了較為理想的成本控制效益。