中能化工現(xiàn)有兩臺150t/h的循環(huán)流化床鍋爐,采用的是電袋復(fù)合式除塵器,布袋的清灰采用儀表空氣間斷噴吹的方式進(jìn)行。兩套布袋除塵器共有12個用于噴吹的空氣罐,每個氣罐有兩個外部焊接的平面封頭。由于布袋噴吹是間歇式的,氣罐的壓力也在不斷地變化,所以封頭的平面焊縫要長時間受到疲勞的影響,經(jīng)常出現(xiàn)焊縫開裂的現(xiàn)象。因為有24個封頭,每個月平均有五次漏點需要處理。如果漏點不及時發(fā)現(xiàn),會影響儀表空氣壓力,影響其它設(shè)備運行,也會造成浪費。由于兩個氣罐相隔較近,下邊又緊貼著平臺,在氣罐下方或者緊貼平臺處的漏點不易處理。針對問題的反復(fù)出現(xiàn),維修人員也采用過多種方法,比如把焊縫多焊幾遍、打加強(qiáng)筋等,但效果都不理想,又多次出現(xiàn)了兩塊加強(qiáng)筋之間的焊縫開裂的情況,為公司的安全生產(chǎn)帶來了極大的隱患。2015年曾經(jīng)出現(xiàn)過氣罐封頭裂掉飛出的現(xiàn)象,造成了儀表空氣大量泄漏,系統(tǒng)空氣壓力迅速降低,好在操作人員處理及時,切除漏氣的除塵器,未影響其它設(shè)備的運行。幸運的是,飛出的氣罐封頭從20多米的高空落到地上,未傷人也未造成其它設(shè)備損壞。
經(jīng)過熱電車間技術(shù)人員的多次討論,反復(fù)嘗試,一次次的焊接,一次次的開裂,最終想出了一個好辦法。把氣罐的封頭做小一點,放到氣罐管子內(nèi)部,焊好后,再焊上加強(qiáng)筋,這樣,不僅解決了氣罐封頭底部緊貼20多米的平臺、不易焊接的問題,也解決了封頭易開焊的難題。目前改造后的空氣罐封頭,最長的已運行6個月,再未出現(xiàn)焊縫開裂的現(xiàn)象,有效地保障了生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運行。