近日,蒲潔能化公司MTO裝置“甲醇廢液回收”技改項目完成竣工并投入使用,目前該項目運行狀態(tài)良好。
據(jù)悉,該項目通過改變甲醇廢液回煉流程實現(xiàn)了廢液的良性回收。甲醇廢液來自上游甲醇罐區(qū),原設計直接進入MTO裝置污水汽提塔進行處理,塔頂合格甲醇氣返回MTO反應器參與反應,處理過程所產(chǎn)生的廢水則送往污水處理裝置。由于實際生產(chǎn)過程中,甲醇廢液的濃度較高,污水汽提塔處理能力有限,連續(xù)回煉時極易導致外排污水COD過高,給污水處理帶來難度和壓力。“自開工以來,甲醇廢液只能進行間歇少量回煉,大量來不及處理的就排入甲醇廢液儲罐,因為甲醇廢液只進卻幾乎不出陷入 ‘滯留’狀態(tài),導致甲醇廢液罐液位持續(xù)升高接近滿罐,廢液里的甲醇氣也無法得到良好的回收利用。”該裝置負責人向筆者介紹。
為了切實解決這一“路障”,同時打好“降本增效”攻堅戰(zhàn),確保裝置“安穩(wěn)長滿環(huán)優(yōu)”運行,新年伊始,該中心積極組織成立了由工藝人員總負責,生產(chǎn)技術部、設備室輔助配合的攻關小組,針對甲醇廢液回收進行了專項技術攻關。
通過技改后,甲醇廢液不再直接進入污水汽提塔,而是先通過急冷水洗系統(tǒng)充分稀釋后再緩慢送入污水汽提塔。因急冷水洗系統(tǒng)內存水量約有4000—5000噸,大大降低了甲醇廢液濃度,使進入污水汽提塔的甲醇廢液得到了連續(xù)、安全、徹底的回收利用。截至2月10日,該項目投入運行15天,已有500余噸“滯留”在廢液儲罐中的甲醇廢液得以成功回煉。
“此項技改共花費材料費和人工費共3萬余元,根據(jù)甲醇廢液罐當時的甲醇廢液存量計算,可回收的經(jīng)濟效益達280萬元。”該項目的工藝負責人趙紅科告訴筆者。
經(jīng)了解,該公司DMTO工藝采用全國首套DMTO-Ⅱ技術,自開車以來,該裝置結合生產(chǎn)實際,通過多項技改技措對生產(chǎn)工藝進行了優(yōu)化和完善,促進生產(chǎn)工藝與實際生產(chǎn)工況的“同頻共振”,為公司實現(xiàn)“節(jié)能增效”、“達產(chǎn)達效”奠定了堅實的基礎。