近日,湖北三寧公司尿素廠2#合成在停置一年多后,投入系統(tǒng)正常生產(chǎn)運行。
2#合成由于廢熱鍋爐管板損壞,已停置一年多。為進一步節(jié)能降耗,優(yōu)化裝置的經(jīng)濟和安全運行水平,決定在生產(chǎn)負荷提高至九低五高前,將2#合成盡早投運。
該公司組織2#合成開車專題會,各個部門安排了專人指導協(xié)調(diào)開車。車間安排對各運行班就《開車方案》進行學習,開始裝置開車前的準備工作。補氣油分、循環(huán)油分、氨分、冷交以及熱交的內(nèi)件全部吊出檢查,對系統(tǒng)上所有設備和管道進行探傷,各臺循環(huán)機電機逐臺解體檢查保養(yǎng)。各部門組織到位,準備工作全部完成后開始升溫;觸媒開始二次還原,還原結(jié)束,降溫并系統(tǒng),逐步加負荷恢復正常生產(chǎn)。
2#投運后與1#合成并聯(lián)運行,與之前同等生產(chǎn)負荷情況下對比,1#合成以前開3臺900KW循環(huán)機(電流31A),目前只開2臺(電流20A),2#合成增開2臺350KW循環(huán)機(電流11A);1#合成系統(tǒng)壓力從21.2MPa降至20.2MPa,系統(tǒng)壓差從1.404MPa降至0.635MPa,合成塔壓差從0.415MPa降至0.122MPa。
2#合成投運后系統(tǒng)壓力顯著下降,壓縮工段和系統(tǒng)上循環(huán)機電耗都會大幅下降,降低了噸氨功耗,設備運行周期延長,同時還增加了合成氨的生產(chǎn)能力。