三寧公司硝基車間在11月份將2#系統(tǒng)投入運行生產高塔脲基復合肥時,改變常規(guī)的開車方案大膽創(chuàng)新,不僅縮短了開車時間,而且又保證了產品養(yǎng)分,據(jù)統(tǒng)計,開車過程縮短了四十分鐘時間,少包四十分鐘的返料,多包出30噸成品,大大減少了生產成本。
由于復合肥生產的配方種類多,市場訂單的量大小不一,硝基車間會頻繁的開停車更換配方,在此過程中往往會有不少返料積存,返料的處理成了關注的重點。本次創(chuàng)新旨在開車過程中盡可能減少甚至是不包返料,以達到節(jié)能環(huán)保的目的。經(jīng)過車間詳細的商討和計算,在開車過程中分別加大1#、2#混合槽的粉料進料量,并在1#混合槽開始溢流和2#混合槽即將溢流的時候分別恢復其進料量,由造粒內主操全盤操作,并在現(xiàn)場分別設專人監(jiān)護運行,隨時匯報料漿狀態(tài),縮短開車時間的同時也保證了肥料養(yǎng)分的達標。根據(jù)點樣的分析情況來看,開車是成功的,產出的成品肥質量不比常規(guī)開車方案所產出的差。