三寧公司硝基車間在11月份將2#系統(tǒng)投入運(yùn)行生產(chǎn)高塔脲基復(fù)合肥時,改變常規(guī)的開車方案大膽創(chuàng)新,不僅縮短了開車時間,而且又保證了產(chǎn)品養(yǎng)分,據(jù)統(tǒng)計,開車過程縮短了四十分鐘時間,少包四十分鐘的返料,多包出30噸成品,大大減少了生產(chǎn)成本。
由于復(fù)合肥生產(chǎn)的配方種類多,市場訂單的量大小不一,硝基車間會頻繁的開停車更換配方,在此過程中往往會有不少返料積存,返料的處理成了關(guān)注的重點(diǎn)。本次創(chuàng)新旨在開車過程中盡可能減少甚至是不包返料,以達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。經(jīng)過車間詳細(xì)的商討和計算,在開車過程中分別加大1#、2#混合槽的粉料進(jìn)料量,并在1#混合槽開始溢流和2#混合槽即將溢流的時候分別恢復(fù)其進(jìn)料量,由造粒內(nèi)主操全盤操作,并在現(xiàn)場分別設(shè)專人監(jiān)護(hù)運(yùn)行,隨時匯報料漿狀態(tài),縮短開車時間的同時也保證了肥料養(yǎng)分的達(dá)標(biāo)。根據(jù)點(diǎn)樣的分析情況來看,開車是成功的,產(chǎn)出的成品肥質(zhì)量不比常規(guī)開車方案所產(chǎn)出的差。