日前,晉開二分公司對熱電車間脫硫工藝進行技術改造,進一步提高了脫硫系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、改善現場工作環(huán)境、降低勞動強度,達到了節(jié)能減排的目的。
前奏,母管改造圓舞曲。首先改造增濃泵出口母管,脫硫系統(tǒng)共有三臺增濃泵,此次改造將增濃泵母管通徑由原來DN200改為DN300,改造后增加了硫酸銨溶液的流量,提高換熱效率,能夠持續(xù)出料,提高脫硫系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。改造前增濃泵兩開一備,改造后增濃泵可開三臺,且增濃泵運行電流基本維持不變,出口壓力略有降低,有效增加了換熱流量,減小了由于母管憋壓引起的振動問題。
間奏,進口過濾協(xié)奏曲。其次是在增濃泵進口安裝濾網,增濃泵葉輪經常由于玻璃鱗片的卡澀,引起流量降低、泵體振動。增濃泵需經常拆卸清理玻璃鱗片,增加檢修工作量,也影響了脫硫系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,安裝濾網后有效解決了此類問題。
尾奏,工藝優(yōu)化變奏曲。最后對出料泵及事故池進行工藝優(yōu)化,脫硫泵區(qū)清理結晶的沖洗水、設備維修排放的溶液以及雨水均由地溝排入小事故池。事故池設計容積小,需要經常用潛水泵將溶液抽至清水池中,增加了員工的工作量且影響了現場的工作環(huán)境。為解決此問題,車間在事故池上方設計制做了一個自吸罐,改造前出料泵運行電流22A、抽水時長1h;改造后出料泵運行電流27A、抽水時長10min。不僅提高了泵的運行效率、減低電費,也減小了對葉輪的腐蝕。