水耗是化工生產的一項重要消耗指標,晉煤金石集團金萬泰公司開展精細化管理工作開展以來,各工序主動從生產實踐中創(chuàng)新,大膽探索和嘗試,不斷優(yōu)化工藝,提高水的利用率,降低生產成本。
其中,造氣車間泵站回水改造工程將油泵站回水作為合成循環(huán)水系統的補水,是其中的一個亮點。以往,造氣泵站冷卻回水大部分直接排入雨水井,在夏季高溫時節(jié)一天的用水量高達近700噸。造氣車間發(fā)現可以將泵站回水作為合成循環(huán)水補水使用,工程實施后可極大緩解公司一次水供應緊張狀況。經過現場實地考察,尋找最佳了施工方案。施工中,為了節(jié)約資金、縮短工期,通過借用管廊約200米長的中壓氮氣管道,將油泵站換熱后的一次水輸送至合成循環(huán)水系統用于補水。合理利用一次水的同時達到節(jié)水的目的,降低了生產成本。
凈化系統在對氨冷器的技改中大膽嘗試,引入了空調水冷水,施工時采用從暖氣管引水,配臨時管,利用空調水對氨冷器內碳丙液進行冷卻,降低碳丙液溫度,從而進一步降低出系統CO2的含量,提高了甲醇濃度。車間通過尋找利舊管材,做好工藝變更,編寫工藝處理方案,竣工完成投入使用后效果明顯。此項改造,不僅充分利用了空調水的冷量,也為生產系統連續(xù)高負荷生產提供了有力保障。