7月5日,陜化公司合成分廠在機動處、維保分廠、電儀分廠等單位的全力配合下,順利完成了672崗位兩臺合成氣壓縮機的兩組干氣密封技術(shù)改造任務并入生產(chǎn)運行。至此,合成系統(tǒng)在過去緊急停車狀況下的密封氣切換方式由人工現(xiàn)場操作改變?yōu)榭刂剖褼CS程控切換操作,實現(xiàn)遠程精確操作。截止7月6日,經(jīng)24小時運行監(jiān)測,兩臺合成氣壓縮機運行良好,技術(shù)改造任務取得圓滿成功。經(jīng)測算,僅此一項技改每年將節(jié)約90余萬元備件費用,為公司減虧增效做出了貢獻。
合成分廠672崗位兩臺合成氣壓縮機干氣密封正常運行過程中,以合成氣壓縮機排出的部分工藝氣體(5.28-14.48 MPa、40.5-72 ℃),開停車過程中由界區(qū)外來的高壓氮氣(13.2 MPa,40℃)作為密封氣氣源:密封氣體經(jīng)過過濾器后,進入壓縮機干氣密封組件,在密封面上形成密封氣膜,以防止壓縮機內(nèi)的工藝氣體進入密封,密封端面上正常向外產(chǎn)生的少量工藝泄漏氣經(jīng)壓力控制后去酸火炬燃燒。
過去在出現(xiàn)緊急停車狀況下,需巡檢工至壓縮機現(xiàn)場實施密封氣切換,人工操作既耽誤了時間,又加大了壓縮機干氣密封組件損毀的概率。為了確保在緊急停車時高壓氮氣自動保護干氣密封裝置,且不會由于閥門內(nèi)漏導致工藝氣串至氣化裝置威脅氣化安全,經(jīng)組織技術(shù)人員多次論證調(diào)研,決定對兩臺合成氣壓縮機實施干氣密封技改,給干氣密封高壓氮氣進氣支管加雙道兩位閥門及放空閥,操作人員在中控室內(nèi)通過監(jiān)控畫面鼠標點擊即可遠程精確操作實現(xiàn)密封氣自動切換。
合成氣壓縮機干氣密封實現(xiàn)由人工操作改變?yōu)镈CS遠程精確切換控制,既減少了巡檢人員現(xiàn)場處置時間,又在開停車過程中氮氣壓力波動導致合成氣串到氮氣管線威脅生產(chǎn)系統(tǒng)時遠程控制程控閥自動關(guān)閉,成為合成系統(tǒng)安全生產(chǎn)的“護身符”。