一季度甲醇同比增產(chǎn)28%,氣化爐在線運(yùn)行時(shí)間突破100天,日產(chǎn)甲醇突破1600噸,噸甲醇制造成本下降40%……今年以來,鶴壁煤化工捷報(bào)頻傳。
原因如下:
堅(jiān)定信心提升負(fù)荷
在殼牌爐煤氣化制甲醇過程中,用二氧化碳輸煤比用氮?dú)廨斆焊厦褐萍状嫉幕瘜W(xué)工藝要求。為了實(shí)現(xiàn)效益最大化,鶴壁煤化工自殼牌爐投入運(yùn)行后,一直在二氧化碳輸煤工藝轉(zhuǎn)變方面進(jìn)行探索,但由于氣化裝置堵渣、積灰等原因無法穩(wěn)定運(yùn)行,該公司曾一度對二氧化碳工況“談虎色變”。
2014年8月,集團(tuán)公司對豫北地區(qū)部分化工企業(yè)實(shí)施區(qū)域化專業(yè)化管理。豫北化工成立后,在管理、技術(shù)等方面對鶴壁煤化工給予大力支持,大大加快了二氧化碳工況轉(zhuǎn)變的進(jìn)程。
“二氧化碳工況高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)系到整套裝置的未來,我們必須堅(jiān)定不移地將其推行下去。”鶴壁煤化工總經(jīng)理張水合與管理層樹立了堅(jiān)定決心。
豫北化工組建攻關(guān)小組,全面收集生產(chǎn)裝置運(yùn)行信息和數(shù)據(jù),通過改變煤燒嘴傾角、激冷氣壓縮機(jī)改造等一系列技改措施,成功實(shí)現(xiàn)了二氧化碳工況運(yùn)行,負(fù)荷從不足的80%提升到90%以上。
談到裝置技改時(shí),鶴壁煤化工技術(shù)管理部部長王鳳敏用了“細(xì)思極苦”這個(gè)詞:“每次改造實(shí)施前一晚都睡不著覺,害怕萬一不能取得預(yù)期效果將會給廠里造成損失。”
該公司曾經(jīng)嘗試往爐內(nèi)輸蒸汽以解決堵渣問題,但有人認(rèn)為這樣做可能會適得其反。經(jīng)過論證,大家還是決定試一試。“即使可能造成再堵,我們也要‘賭’一把試試。”張水合最后拍板。
技改前反復(fù)論證,論證后果斷實(shí)施。正是在決策層這種先行先試、敢于擔(dān)當(dāng)精神的引導(dǎo)下,大家眾志成城,上下一心,積極主動搞技改、解難題、求突破,最終順利實(shí)現(xiàn)二氧化碳工況高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。
用活“偏方”降本增效
解決了裝置提負(fù)荷的主要瓶頸,環(huán)環(huán)相扣的設(shè)備和工藝還有許多亟須解決的難題。正是因?yàn)闃淞⒘肆幫黄频男判,使得大家敢于對各個(gè)影響負(fù)荷提升的環(huán)節(jié)“下藥”。
摸索實(shí)現(xiàn)二氧化碳工況的途徑花費(fèi)其實(shí)很少。在氮?dú)夂投趸贾虚g加裝一個(gè)連接管,往二氧化碳中輸送氮?dú)猓捎没旌瞎r摸索二氧化碳代替氮?dú)廨斔兔悍,然后逐漸減少氮?dú)廨斔土,最終實(shí)現(xiàn)完全二氧化碳工況運(yùn)行。這項(xiàng)改造花費(fèi)不到1萬塊錢。
點(diǎn)火順利與否對開車進(jìn)度的影響很大。煤燒嘴點(diǎn)火難度大,成功率低,而且點(diǎn)火失敗極易燒毀。自試車以來,每次點(diǎn)火時(shí)間平均為9.5小時(shí),最長達(dá)到3天,嚴(yán)重影響開工進(jìn)度。通過摸索改用一體化燒嘴,點(diǎn)火成功率達(dá)到了百分之百,點(diǎn)火時(shí)間縮短到0.5小時(shí),保障了開車進(jìn)度。
點(diǎn)火成功了,裝置還會因?yàn)槠渌蛲\。該公司甲醇生產(chǎn)裝置實(shí)行的是自動化程序開停車,全廠的連鎖點(diǎn)有成千上萬個(gè),只要一個(gè)點(diǎn)出現(xiàn)問題,整套裝置就可能全部停車,停車后再開車損失巨大。通過對關(guān)鍵連鎖邏輯反復(fù)論證、試驗(yàn)、優(yōu)化,對重要連鎖進(jìn)行去冗余化改造,既保證了設(shè)備安全,又減少了停車次數(shù),大大增強(qiáng)了裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性。
季節(jié)變換也會對生產(chǎn)造成影響。夏季到來,激冷氣壓縮機(jī)的電機(jī)運(yùn)行溫度升高,將會影響其運(yùn)行效率。該公司未雨綢繆,采用液氮蒸發(fā)的方式,降低了電機(jī)運(yùn)行溫度,用較少的花費(fèi)保障了激冷氣壓縮機(jī)的運(yùn)行效率。下一步,該公司還將新增一臺激冷氣壓縮機(jī),屆時(shí)將能完全滿足滿負(fù)荷運(yùn)行要求。
飛灰過濾器陶瓷濾芯改為金屬濾芯,降低濾芯采購費(fèi)用45%;開動腦筋摸索出通過溫差判斷堵渣情況的方法,大大提升了判斷的準(zhǔn)確度……像這樣的小改小革還有很多。
該公司去年實(shí)行了60多項(xiàng)改造,今年一季度已經(jīng)實(shí)行了30多項(xiàng)改造。在改造實(shí)施過程中,該公司本著科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度選題立項(xiàng),全面求證,果斷決策,有序?qū)嵤幱米钌俚耐度胱钣行У亟鉀Q問題,降低裝置運(yùn)行成本,提高裝置運(yùn)行效率。
培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)化保障
“不抓管理,不提升團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)素質(zhì),設(shè)備改得再好也運(yùn)行不起來。”張水合對記者說。
抓管理,要從考核機(jī)制上積極引導(dǎo)。該公司通過推行橫大班勞動競賽和開車節(jié)點(diǎn)考核,調(diào)動了職工生產(chǎn)節(jié)約的積極性。
“以前廠里到處都是蒸汽,每天都聽到調(diào)度員給各分廠打電話:你們的蒸汽放空了!現(xiàn)在基本杜絕了蒸汽放空,因?yàn)檎羝脕戆l(fā)電,發(fā)電量關(guān)系到橫大班班組考核成績,放空的蒸汽都是班組自己的損失。”蔣瑞對記者說。
橫大班考核在化工企業(yè)不是新鮮事,但在鶴壁煤化工,這種考核直接指向成本的降低。實(shí)行橫大班考核以來,職工的工作情緒高漲,鍋爐負(fù)荷從90%提高至105.52%,發(fā)電量大幅增加,實(shí)現(xiàn)了自發(fā)電量滿足全廠用電需求,不再需要外購電,減少了生產(chǎn)成本。
開車時(shí)間拖得越長,成本越高、浪費(fèi)越大。以前從氣化爐點(diǎn)火到甲醇出精餾產(chǎn)品,至少需要8個(gè)小時(shí),最長的甚至用了3天時(shí)間。蔣瑞跟記者算了一筆賬,延遲開車一小時(shí),就要白白“燒掉”幾萬元。
通過實(shí)行開車節(jié)點(diǎn)考核,對動力廠、空分廠、氣化廠、甲醇廠什么時(shí)間滿足下游工序進(jìn)行嚴(yán)格的時(shí)間節(jié)點(diǎn)考核,使目前的開車時(shí)間基本穩(wěn)定在4~5個(gè)小時(shí)。
提素質(zhì),要在職工培訓(xùn)上下功夫。
在該公司生產(chǎn)管理部,調(diào)度長武占強(qiáng)說起生產(chǎn)上的事來頭頭是道,讓人很難想象他是80后。
該公司一方面加強(qiáng)與國內(nèi)同類裝置生產(chǎn)技術(shù)人員的交流,另一方面利用每次開停車學(xué)習(xí)積累運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、針對系統(tǒng)運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)開展專題培訓(xùn)、針對二氧化碳工況運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行全員考試,促使大家盡快熟悉和掌握新工況,全力培養(yǎng)自己的核心管理、技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
就拿調(diào)度員培訓(xùn)來說,該公司把調(diào)度員派到各分廠輪崗學(xué)習(xí),掌握每道工序的基本流程和上下游銜接關(guān)系,提高協(xié)調(diào)指揮能力,不斷滿足負(fù)荷提升需要。
“只有自己是內(nèi)行,才能指揮好大家。我們的調(diào)度員,到哪個(gè)分廠都能勝任班長職務(wù)。”該公司副總工程師、生產(chǎn)管理部部長張紅偉對記者說。
“現(xiàn)在甲醇的價(jià)格有所提高,隨著裝置負(fù)荷的穩(wěn)定提升,大家的干勁也越來越足,下一步將再接再厲,力爭早日實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,創(chuàng)造更大效益,為集團(tuán)公司打贏保生存攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)自己的力量。”張水合對鶴壁煤化工的未來充滿信心。