一季度甲醇同比增產(chǎn)28%,氣化爐在線運行時間突破100天,日產(chǎn)甲醇突破1600噸,噸甲醇制造成本下降40%……今年以來,鶴壁煤化工捷報頻傳。
原因如下:
堅定信心提升負荷
在殼牌爐煤氣化制甲醇過程中,用二氧化碳輸煤比用氮氣輸煤更符合煤制甲醇的化學工藝要求。為了實現(xiàn)效益最大化,鶴壁煤化工自殼牌爐投入運行后,一直在二氧化碳輸煤工藝轉變方面進行探索,但由于氣化裝置堵渣、積灰等原因無法穩(wěn)定運行,該公司曾一度對二氧化碳工況“談虎色變”。
2014年8月,集團公司對豫北地區(qū)部分化工企業(yè)實施區(qū)域化專業(yè)化管理。豫北化工成立后,在管理、技術等方面對鶴壁煤化工給予大力支持,大大加快了二氧化碳工況轉變的進程。
“二氧化碳工況高負荷穩(wěn)定運行關系到整套裝置的未來,我們必須堅定不移地將其推行下去。”鶴壁煤化工總經(jīng)理張水合與管理層樹立了堅定決心。
豫北化工組建攻關小組,全面收集生產(chǎn)裝置運行信息和數(shù)據(jù),通過改變煤燒嘴傾角、激冷氣壓縮機改造等一系列技改措施,成功實現(xiàn)了二氧化碳工況運行,負荷從不足的80%提升到90%以上。
談到裝置技改時,鶴壁煤化工技術管理部部長王鳳敏用了“細思極苦”這個詞:“每次改造實施前一晚都睡不著覺,害怕萬一不能取得預期效果將會給廠里造成損失。”
該公司曾經(jīng)嘗試往爐內(nèi)輸蒸汽以解決堵渣問題,但有人認為這樣做可能會適得其反。經(jīng)過論證,大家還是決定試一試。“即使可能造成再堵,我們也要‘賭’一把試試。”張水合最后拍板。
技改前反復論證,論證后果斷實施。正是在決策層這種先行先試、敢于擔當精神的引導下,大家眾志成城,上下一心,積極主動搞技改、解難題、求突破,最終順利實現(xiàn)二氧化碳工況高負荷穩(wěn)定運行。
用活“偏方”降本增效
解決了裝置提負荷的主要瓶頸,環(huán)環(huán)相扣的設備和工藝還有許多亟須解決的難題。正是因為樹立了力爭突破的信心,使得大家敢于對各個影響負荷提升的環(huán)節(jié)“下藥”。
摸索實現(xiàn)二氧化碳工況的途徑花費其實很少。在氮氣和二氧化碳中間加裝一個連接管,往二氧化碳中輸送氮氣,采用混合工況摸索二氧化碳代替氮氣輸送煤粉,然后逐漸減少氮氣輸送量,最終實現(xiàn)完全二氧化碳工況運行。這項改造花費不到1萬塊錢。
點火順利與否對開車進度的影響很大。煤燒嘴點火難度大,成功率低,而且點火失敗極易燒毀。自試車以來,每次點火時間平均為9.5小時,最長達到3天,嚴重影響開工進度。通過摸索改用一體化燒嘴,點火成功率達到了百分之百,點火時間縮短到0.5小時,保障了開車進度。
點火成功了,裝置還會因為其他原因停車。該公司甲醇生產(chǎn)裝置實行的是自動化程序開停車,全廠的連鎖點有成千上萬個,只要一個點出現(xiàn)問題,整套裝置就可能全部停車,停車后再開車損失巨大。通過對關鍵連鎖邏輯反復論證、試驗、優(yōu)化,對重要連鎖進行去冗余化改造,既保證了設備安全,又減少了停車次數(shù),大大增強了裝置運行的穩(wěn)定性。
季節(jié)變換也會對生產(chǎn)造成影響。夏季到來,激冷氣壓縮機的電機運行溫度升高,將會影響其運行效率。該公司未雨綢繆,采用液氮蒸發(fā)的方式,降低了電機運行溫度,用較少的花費保障了激冷氣壓縮機的運行效率。下一步,該公司還將新增一臺激冷氣壓縮機,屆時將能完全滿足滿負荷運行要求。
飛灰過濾器陶瓷濾芯改為金屬濾芯,降低濾芯采購費用45%;開動腦筋摸索出通過溫差判斷堵渣情況的方法,大大提升了判斷的準確度……像這樣的小改小革還有很多。
該公司去年實行了60多項改造,今年一季度已經(jīng)實行了30多項改造。在改造實施過程中,該公司本著科學、嚴謹、務實的態(tài)度選題立項,全面求證,果斷決策,有序?qū)嵤,力爭用最少的投入最有效地解決問題,降低裝置運行成本,提高裝置運行效率。
培養(yǎng)團隊強化保障
“不抓管理,不提升團隊的業(yè)務素質(zhì),設備改得再好也運行不起來。”張水合對記者說。
抓管理,要從考核機制上積極引導。該公司通過推行橫大班勞動競賽和開車節(jié)點考核,調(diào)動了職工生產(chǎn)節(jié)約的積極性。
“以前廠里到處都是蒸汽,每天都聽到調(diào)度員給各分廠打電話:你們的蒸汽放空了!現(xiàn)在基本杜絕了蒸汽放空,因為蒸汽用來發(fā)電,發(fā)電量關系到橫大班班組考核成績,放空的蒸汽都是班組自己的損失。”蔣瑞對記者說。
橫大班考核在化工企業(yè)不是新鮮事,但在鶴壁煤化工,這種考核直接指向成本的降低。實行橫大班考核以來,職工的工作情緒高漲,鍋爐負荷從90%提高至105.52%,發(fā)電量大幅增加,實現(xiàn)了自發(fā)電量滿足全廠用電需求,不再需要外購電,減少了生產(chǎn)成本。
開車時間拖得越長,成本越高、浪費越大。以前從氣化爐點火到甲醇出精餾產(chǎn)品,至少需要8個小時,最長的甚至用了3天時間。蔣瑞跟記者算了一筆賬,延遲開車一小時,就要白白“燒掉”幾萬元。
通過實行開車節(jié)點考核,對動力廠、空分廠、氣化廠、甲醇廠什么時間滿足下游工序進行嚴格的時間節(jié)點考核,使目前的開車時間基本穩(wěn)定在4~5個小時。
提素質(zhì),要在職工培訓上下功夫。
在該公司生產(chǎn)管理部,調(diào)度長武占強說起生產(chǎn)上的事來頭頭是道,讓人很難想象他是80后。
該公司一方面加強與國內(nèi)同類裝置生產(chǎn)技術人員的交流,另一方面利用每次開停車學習積累運行經(jīng)驗、針對系統(tǒng)運行的薄弱環(huán)節(jié)開展專題培訓、針對二氧化碳工況運行特點進行全員考試,促使大家盡快熟悉和掌握新工況,全力培養(yǎng)自己的核心管理、技術團隊。
就拿調(diào)度員培訓來說,該公司把調(diào)度員派到各分廠輪崗學習,掌握每道工序的基本流程和上下游銜接關系,提高協(xié)調(diào)指揮能力,不斷滿足負荷提升需要。
“只有自己是內(nèi)行,才能指揮好大家。我們的調(diào)度員,到哪個分廠都能勝任班長職務。”該公司副總工程師、生產(chǎn)管理部部長張紅偉對記者說。
“現(xiàn)在甲醇的價格有所提高,隨著裝置負荷的穩(wěn)定提升,大家的干勁也越來越足,下一步將再接再厲,力爭早日實現(xiàn)滿負荷穩(wěn)定運行,創(chuàng)造更大效益,為集團公司打贏保生存攻堅戰(zhàn)貢獻自己的力量。”張水合對鶴壁煤化工的未來充滿信心。