3月28日,在渭化氣化大檢修現(xiàn)場,備受公司全體職工關注的水煤漿工業(yè)化試驗正在熱火朝天的進行,一次對水煤漿二次制取工業(yè)化試驗的探索已經(jīng)起航,全體試驗人員正在用嚴謹科學的態(tài)度為公司2016年接受神渭管道公司53%濃度煤漿打好堅實基礎。
偌大的磨機廠房內(nèi),試驗的各個崗位上遍布著工藝、設備、電器等相關專業(yè)人員,公司領導詳細詢問氣化車間負責人試驗情況,了解棒磨機鋼棒配比參數(shù),要求車間多做幾組典型試驗,數(shù)據(jù)要有一定范圍,為迎接神渭管道煤漿留好余量。
渭化公司氣化爐燃燒需要的水煤漿濃度為60%,而神渭管道公司送來的水煤漿濃度只有53%,不能夠直接進入氣化爐使用。為落實陜煤化集團戰(zhàn)略部署,公司技術委員會經(jīng)過數(shù)次集中討論后,決定在氣化車間進行水煤漿二次制取工業(yè)化試驗。試驗方案為:用氣化車間2#棒磨機模擬制出與神渭管道技術參數(shù)接近的濃度為53%的水煤漿,經(jīng)過煤漿泵送至1#棒磨機;53%的水煤漿與原料煤在螺旋給料機的作用下一起進入1#棒磨機進行二次制漿,制取濃度大于60%的水煤漿儲存,待氣化爐投料后燃燒反應,最終評價試驗結果。
水煤漿二次制取工業(yè)化試驗國內(nèi)沒有相近的成功經(jīng)驗,試驗的進行,是對公司技術能力的檢驗,也是對參與試驗的工藝人員一次業(yè)務技能的考驗。從試驗可行性分析到方案的出臺,直至試驗的具體實施,凝聚了公司各級人員和氣化車間操作人員的大量智慧。按照公司2016年大檢修計劃,3月27日,氣化車間啟動了試驗方案,試驗過程中,并不像預期那樣順利,螺旋給料機跳車、小煤漿泵報警、煤皮帶頻繁故障……一道道困難給氣化車間試驗人員帶來不小壓力。
2月27日凌晨12點,煤皮帶故障,頻繁跳車,眼看試驗就要中斷,15名人員9個多小時的勞動成果即將前功盡棄,就在緊急關頭,車間主任果斷要求:“化工四班立刻派兩名職工守在煤皮帶啟動按鈕旁,隨時啟動煤皮帶,工藝員立刻聯(lián)系儀表專業(yè)處理煤皮帶故障。”半小時后,威脅試驗順利進行的煤皮帶問題成功處理,大家懸著的心也平靜的些許。
目前,試驗已經(jīng)接近尾聲,車間技術管理人員已經(jīng)開始統(tǒng)計試驗數(shù)據(jù),為下階段科學分析收集信息。