三寧公司氮肥廠利用錦綸所產(chǎn)的廢堿灰(主要成分Na2CO3,含量80%)與液堿(30%NaOH)聯(lián)合制液。經(jīng)過不斷試驗和調(diào)整,將以前每罐溶液加冷水4.2噸調(diào)整到4.4噸,添加液堿量由0.6m3降至0.4m3,輔助添加廢堿灰175kg,開蒸汽升溫至85-90℃后再加入4.2噸褐煤制液,溶液反應(yīng)完全符合標(biāo)準(zhǔn)后(約8小時)配入粉煤到漚煤庫漚制,漚制3-4天后漚煤入煤棒機(jī)制棒,所制煤棒表面光滑,長度合格,經(jīng)烘干后強度符合造氣爐制氣要求,從3月17日入爐制氣至3月26日止,后工段工藝狀況穩(wěn)定,噸氨煤耗無上漲,至此,廢堿制液試驗項目獲得成功。按目前的工藝物耗指標(biāo)測算,若公司煤化工板塊全部采用廢堿灰摻配液堿制液,與專門采用液堿制液相比,每年可減少工藝物耗支出550多萬元,不但降低了消耗,還解決了環(huán)保和廢堿灰銷售兩大難題,效益顯著。
截止到目前,氮肥廠原料車間仍在進(jìn)行試驗,擬將每罐溶液的廢堿灰加入量提高到275kg,液堿加入量降至0.3m3左右,通過試驗,在保證煤棒質(zhì)量、噸氨消耗、后工段穩(wěn)定的情況下,尋找各種工藝物耗最低的那個平衡點,然后固化執(zhí)行,為公司的“增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支”再做努力。